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  • 简介:摘要:近年来,我国的钻井开采越来越多,钻井泥浆的应用也越来越广泛,本文针对某钻井泥浆发生的开裂事故,通过宏微观形貌分析、化学成分分析、力学性能试验、金相分析及泥浆介质分析等方面进行系统的失效分析。结果表明:液 C含量的过度增加,提高了液的强度、屈强比和硬度,但降低了其塑性和韧性,液 Ni含量的降低,进一步降低了钢材的耐腐蚀性。钻井泥浆流道经补焊后,存在大量焊接气孔和夹渣等焊接缺陷,导致缺陷部位局部应力集中;泥浆介质 pH值为 9.02,且富含氯离子和碳酸盐。泥浆在工作压力、腐蚀介质等因素综合作用下发生起始于焊接缺陷的应力腐蚀开裂。最后根据失效原因,提出了相应的预防措施。

  • 标签: 钻井泥浆泵 液缸 开裂 失效分析
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  • 简介:摘要 小排量柴油机污染物排放控制对非道路机械满足国家油耗法规至关重要,近年来,浙江新柴股份有限公司和宁波里尔汽车技术有限公司合作开展了面向非道路国的小排量三柴油机的相关研究开发。 本文详细介绍了某三非道路国柴油机在燃烧系统开发、燃油系统匹配、优化冷却系统设计等措施降低排放污染物,在满足动力性需求的前提下,改善发动机排放。污染物排放主要通过台架排放试验进行评价,通过相关验证证明开发的发动机能够达成2020年12月28日发布的《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》第阶段法规要求。 主题词 非道路国;三柴油机;设计开发 前言 随着非道路排放法规的日益严格,中国政府将于2020年实行第阶段排放法规,柴油机需满足NRTC瞬态循环排放测试要求。为满足上述法规要求,并在此基础上全新开发一款满足市场需要的25马力功率柴油发动机,浙江新柴和宁波里尔汽车技术有限公司合作开发了某三直喷式自然吸气柴油发动机。 本文结合浙江新柴股份有限公司3B11发动机开发项目,阐述了全新直喷满足非道路国排放法规要求的1.1升柴油机设计开发过程。 1.3B11发动机基本参数 表1介绍了浙江新柴股份有限公司生产的3B11X40-1.1升柴油机和某国际竞品机型的参数对比 表1 发动机基本参数 项目 3B11X40-1.1L 国际竞品 发动机型式 直列3、水冷、 直喷式 直列3、水冷、涡流室 排量 (cc) 1123 ← 径X行程 (mm) Φ78×78.4 ← 压缩比 18:1 24:1 燃油 柴油 ← 额定功率[kW/rpm] 18.7/3000 18.5/3000 最大扭矩[Nm/rpm] 72/2200 70/2200 外特性最低燃油消耗率[g/kW.h] 235 250 排放水平 非道路国 非道路国三 2.燃烧系统设计开发 2.1气缸盖设计 2.1.1进气道设计 进气道入口等效面积设计值1157mm²,相比同类机型提升21%。通过CFD计算优化进气道局部形状,改进局部流动的不均匀性。 由于加大进气道的入口直径并对螺旋部位进行了优化,使进气道涡流比相比同类机型提升5.1%,增强缸内混合气运动,加快燃烧速度,改善燃烧。同时进气流量系数提高了3.6%,提高进气量有利于提高发动机的动力性。 图3 进气道流量系数对比 图4 进气道涡流比对比 2.1.2排气道设计 优化排气道局部流动、加大排气门盘头直径,使排气道流量系数提高2.5%,加强排气能力,降低了残余废气增加了进气量,有利于提高发动机动力性。 图5 排气道流量系数试验结果对比 2.1.3 气缸盖水套CFD分析 利用CFD手段对发动机水套内流动进行稳态模拟分析,分析结果显示缸盖冷却液流速及换热系数满足设计要求。 图6气缸盖水套CFD分析结果对比 2.1.4 气缸盖有限元分析 结构有限元的分析结果显示缸盖温度场满足材料要求,高周疲劳强度系数满足设计要求。 图7 缸盖火力面温度场分析结果 图8 缸盖分疲劳强度析结果 2.2 活塞燃烧室设计 通过缸内的CFD分析,优化活塞形状,采用涡流燃烧室结构设计,改善缸内的气体流动和油气混合,进而提升燃烧质量。 图9 缸内流动及燃油混合示意 2.4气门升程及型线优化设计 通过热力学分析优化了进、排气门升程和相位,而阀系的运动学和动力学分析则进一步优化了凸轮型线。 图11 气门升程设计对比 3.发动机设计优化 3.1 增加筒壁厚改善变形 筒壁厚增加至5mm,改善了装配气缸盖后的筒变形。可以匹配低张力活塞环降低摩擦功,进而达到降低燃油耗的目的.同时也改善了活塞漏气量。 图12筒变形(装配缸盖状态)试验结果对比 3.2 气缸体水套优化设计 水套高度减短、宽度减窄,原机水套高度103mm改为98mm,水套宽度11mm更改为9mm,使得缸体水套内的冷却液流速比原机提高,水套入口上移,消除了入口附近的低流速区,同时改善了缸体两侧的冷却均匀性,缸体冷却能力提高,目的是快速暖机达到降低燃油耗、改善排放的效果。 3.3 气缸体水套CFD分析 3B11发动机优化后的缸体水套优化后的流动阻尼相对改进前降低了15%,这对水泵及冷却系统的改善是有利的,满足设计开发要求. 图13 缸体水套CFD分析结果对比 3.5 气缸体有限元分析 缸体的温度场和高周疲劳系数满足设计限值要求。 图14 气缸体温度场分析结果 图15 气缸体疲劳强度分析结果 3.6 轴系不平衡设计优化整机NVH 在曲轴两端的皮带轮和飞轮上分别斜置一个平衡重mj,用来完全平衡一阶往复惯性力,布置方式如下图16所示。可以有效提高轴系平衡率,提升整机NVH表现。 图16 三发动机不平衡设计布置方案 表2 平衡优化结果 转速3000rpm 坚直平面/峰值(Nm) 水平平面/峰值(Nm) 力矩 (Nm) 一阶往复 0 420.985 所有力矩叠加后 392.069 28.916 平衡率 - 93.13% 4. 3B11X40发动机台架试验结果 3B11X40发动机经过台架性能开发和电控标定试验,性能指标达到了设计目标。试验结果见图17、18、19 图17 3B11X40发动机外特性试验结果 图18 3B11X40发动机万有特性试验结果 表3 NRSC六工况排放结果排放试验 成份 排放量(g/km) (新鲜触媒) 排放量(g/km) (老化触媒) 非道路国Ⅳ排放限值(g/km) PM g/kWh 0.3632 0.381 0.6 CO g/kWh 1.45 1.885 5.5 NOX+HC g/kWh 5.096 5.95 7.5

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  • 简介:摘要:机械制造过程中,若采用工序集中的方式组织生产,对设备及人员的技能要求相对较高,也难以取得较好的经济效果,而采用工序分散则反之。由于我公司是油泵油嘴生产制造的专业厂家为适应大批量的生产实践。在工艺过程中采用适度工序分散方法,应用多种专用模夹具,从而达到多快好省的目的。这样势必存在对模夹具的精度检测。

  • 标签: 工序集中 工序分散 专用模夹具 精度检
  • 简介:摘要:此轧钢厂生产线主要以生产工业优特钢为主,配套循环水系统主要用于冷却轧辊、油箱、热交换器及高压水除磷等,循环水泵是整个水循环系统的核心动力输出设备,也是水系统生产工艺调节各液位实现动态平衡的重要组成部分,目前循环泵房配备了15台S型单级双吸离心,循环水系统的平稳运行与主线设备能否保持安全稳定生产有着密切的关系,而其中的循环水泵更是起到了至关重要的作用。本文主要介绍某钢铁公司循环水泵在生产中出现断轴的问题,尤其是对轧钢厂某条生产线低压浊环水泵在运行中突发轴断裂的现象,通过对下线转子进行解体检查及研究组运行模式和水泵启停与阀门开关的操作顺序进行原因分析,并有针对性的提出防范及优化措施。

  • 标签: 紧密联接 剪应力 断轴
  • 简介:摘要:本文详细阐述了拉故障产生的机理、原因以及预防拉产生的措施,并以某柴油机为研究对象,对其拉故障进行了原因分析,顺利完成柴油机拉现象所产生的故障进行总结,并完成质量改进。

  • 标签: 拉缸 活塞 裙部
  • 简介:摘要:在中国经济高速发展和工业升级的背景下,确保炼铁高炉的安全运行和提高其效率变得尤为重要。通过采取有效措施,可以提高中国炼铁高炉的安全运行水平,提高效率,减少事故风险,促进现代工业的转型和升级,同时确保对能源需求的满足,这将有助于保护环境、提高生产力,并推动中国经济的可持续发展。基于此,本文对炼铁高炉炉安全运行评估技术进行分析。

  • 标签: 炼铁高炉 炉缸 安全评估技术
  • 简介:摘 要 : 为提高供热机组抽汽供热能力 ,需对机组进行抽汽改造 。但是又要保障机组在最大抽汽时低压的安全运行 ,对比发现低压全过程可调抽汽改造最能满足机组在冬季最大限度供热,夏季发电效率又高。 改造后对机组的经济性和安全性进行分析 ,结果显示 ,改造后的机组更能适应冬季足够的供热量夏季良好的发电效率,保证机组全过程最优运行 。

  • 标签: 供热机组 供热改造 可调抽汽 低压缸
  • 简介:摘要:针对薄壁管底焊接技术的现状与挑战,迫切需要进行技术改进和创新。通过研发新型焊接材料、优化工艺参数、升级改造焊接设备等措施,有望解决当前存在的问题,提高焊接质量和生产效率,降低生产成本,从而推动薄壁管底焊接技术的持续发展和广泛应用。

  • 标签: 薄壁管缸底 焊接技术 现状 改进
  • 简介:摘要:消防是消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是在火灾发生时,为消防设施提供足够的水源。然而,在实际运行过程中,由于各种原因,消防可能会出现故障或失效,导致消防给水系统的供水能力下降,甚至中断。为了确保消防给水系统的可靠性和稳定性,需要对消防进行定期检查和维护,同时还需要设置应急启装置,以便在消防出现故障时,能够及时启动备用,保证消防给水系统的正常运行。本文将对消防机械应急启装置进行探讨,分析其工作原理、设计要求、选型及安装等方面的问题,以期为消防的设计与施工提供参考。

  • 标签: 消防泵 机械应急 原理 启泵装置
  • 简介:摘要:在工业生产中,机是必不可少的设备,它的性能直接影响生产效率和设备的寿命。因此,提高机性能,延长机检修周期成为了许多工厂和企业关注的焦点。下面就让我们来看看如何实现这一目标。要提高机性能,就需要选择适合的机产品。在选择机时,首先要根据工作环境和工作要求来确定机的类型和规格。不同的工作环境和工作要求需要不同类型和规格的机,只有选择合适的机才能发挥最佳的性能。此外,还要选择质量可靠、效率高的机产品,以确保其长期稳定运行。

  • 标签: 机泵性能 维护保养 检修周期
  • 简介:摘要:汽蚀产生的汽泡改变了流道内的速度分布, 使的效率下降、扬程降低, 引起振动, 产生噪声。长时间的汽蚀会严重损伤叶轮等过流部件, 因此对汽蚀机理的深人研究是提高抗汽蚀性能的根本途径, 具有重大意义。

  • 标签: 汽蚀 有效汽蚀余量 必须汽蚀余量
  • 简介:摘要:液压油泄漏是工程机械中较为容易发生的一种故障,其不仅会直接影响设备的稳定性,还会造成工程机械的能耗增加和污染加剧。本文在阐述工程机械漏油问题的重要性基础上,针对目前液压漏油的现象及原因展开具体分析,并指出了液压漏油的具体处理方法,保障工程机械的稳定性,进而提升工程机械的利用效率,促进我国工业生产。

  • 标签: 工程机械 液压缸 漏油原因
  • 简介:摘要:高炉炉侵蚀是比较常见的问题,为预防其出现,需要分析总结侵蚀的原因,然后再根据实际情况来采取科学措施进行针对性维护,为高炉安全生产提供保障。加强高炉炉侵蚀问题的研究,从实践中不断的积累经验,掌握不同原因下的侵蚀表现,并结合侵蚀位置确定最佳应对方法,确保高炉恢复正常运行状态,以及延长高炉服务寿命。本文对高炉炉侵蚀原因和维护措施进行了简单探讨,希望可以给予相关人员部分参考。

  • 标签: 高炉 炉缸侵蚀 维护措施
  • 简介:摘要本文对127MW汽轮机低压末级叶片断裂原因进行了全面的分析,对末级叶片断裂主要原因进行详细探究。由于汽轮机频繁启停增加了机组低频疲劳,尤其影响低压末级叶片,低负荷工况下,蒸汽流动条件的改变,可能背压造成末级叶片冲击。

  • 标签: 末级叶片 背压 断裂
  • 简介:摘 要:当机车制动作用阀产生故障问题时,需要对其制动压力缓解状况进行了解,并分析与确定相关故障问题产生的原因,进而提出有针对性的改进措施。对此,文章针对机车制动作用阀故障及分析展开了论述。

  • 标签: 机车 制动缸作用阀 故障 分析
  • 简介:摘要:随着经济和科技水平的快速发展,高炉长寿,可以减少一代炉役内高炉停炉检修的次数,并延长一代炉役的时间,即能够节省停炉改造的投资成本,亦可以提高一代炉役期间单位炉容的出铁量,进而提高经济效益,因此,高炉长寿已是各钢铁企业的追求目标。高炉的炉底炉区域,处于高炉的高热负荷区,热流强度及受铁水熔渣的冲击极大,该区域能否长寿,往往决定了高炉的长寿,因此,炉底炉区域的寿命,历来是炼铁从业者关注的重点。本文重点就高炉炉底的结构型式、炉底炉冷却系统、耐材的材质选择和结构等方面,从设计角度探讨高炉炉底炉的长寿。

  • 标签: 高炉 炉底炉缸 设计
  • 简介:摘要:某电站汽轮机平台设备检修时,设备平台面临着汽轮机高低压、发电机组等同时检修,平台面临检修空间有限而检修零部件繁多的问题。汽轮机检修过程中高压螺栓各种型号共计114颗,占用平台面积20平方米,螺栓放置地面容易滚动,对人员和设备造成潜在危险。为解决上述问题,本文设计了一种螺栓放置支架,该支架设置有支架格防止螺栓滚动,并通过有限元计算进行载荷校验,确定该支架在结构强度上满足螺栓放置的要求。本文所设计的支架有效减少了螺栓占地面积,消除了潜在危险为以后各种大型机械螺栓放置设备的设计提供一定的参考。

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  • 简介:摘要: 内孔镀铬有利于延长部件内孔的使用寿命,提升产品性能。本文介绍了某产品筒内孔镀铬工艺方法;在试验攻关过程中解决了工装的设计、内孔表面难以清洗、镀层均匀性差难题,最终镀层厚度达到20μm;通过质量管理FMEA标准建立了内孔镀铬质量控制体系,为进一步提升内孔质量打下基础。

  • 标签: 内孔镀铬 专用工装 内孔清洗 镀铬添加剂
  • 简介:摘要:炼铁高炉在冶金工业中扮演着至关重要的角色,而炉作为高炉的关键部件,其安全运行对整个生产过程至关重要。为了确保炉的安全、稳定运行,炼铁企业一直在探索各种评估技术和监测手段。基于此,本文简单讨论炼铁高炉炉安全运行评估技术价值,深入探讨技术要点,以供参考。

  • 标签: 炼铁高炉 炉缸安全 运行评估