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  • 简介:进入2009年以来,国内煤炭市场显得更为严峻,煤炭价格居高不下,我公司为缓解煤炭供应紧张局面,最大限度降低入炉煤炭价格,增强公司在同行业中的竞争力,并进一步提高操作人员应对不同特性煤质的操作技能,特购进一定量低熔点煤进行试烧。而在此之前,我公司主要以山西晋城、高平煤这两种熔点高的炭作为原料,对于烧低熔点炭几乎还是一片空白,只是期间尝试掺烧过一部分低熔点炭,且效果不甚理想,主要表现在炉温偏高,下残碳偏高,炉况波动较大且不易稳定。针对这些问题,并结合以往各煤种的试烧情况,我们于2009年10月底开始试烧低熔点低灰分炭,经过半年多五个阶段的努力,取得了一定成效,现将具体试烧情况总结如下:

  • 标签: 低灰熔点煤 煤炭市场 低灰分 试烧 煤炭价格 煤炭供应
  • 简介:我公司煤气炉下驱动采用液压装置(二位四通电磁阀),再外加二个重锤以防圆门被吹开,在日常制气循环操作中存在诸多弊端:一是生产中下圆门常被吹开和被炉渣轧牢,使煤气大量外漏,既不安全又不经济,还严重污染环境;二是关圆门时液压加重锤冲击力太大,常引起圆门碰碎,扇形铁断裂,以致被迫停车抢修,影响合成氨产量;三是检修劳动强度大,抢修时更不安全,炉内红炭掉下来极易造成伤人事故;四是备品备件库存量大,费用高。

  • 标签: 液压回路 煤气炉 圆门 液压装置 污染环境 劳动强度
  • 简介:当前,化肥制造的利润空间已降至低谷,降低生产成本已成为企业能否生存的关键,而造气岗位消耗占据了合成氨生产成本的60%以上,挖掘造气岗位潜力,提升造气系统优化控制,实现节能降耗,已成为当务之急。

  • 标签: 造气炉 机电一体化 油压系统 装置技术 加煤机 全自动
  • 简介:废热锅炉是中小型氮肥厂造气余热回收的主要设备,通过废热锅炉将吹风气及上下行煤气中的显热回收,产生蒸汽用于制气,达到节能降耗之目的。因此,废热锅炉换热效果的好坏直接影响着其蒸汽产量,对此各厂都相当重视。废热锅炉的换热效果除了与其所采用的换热形式有关外,

  • 标签: 废热锅炉 造气 氮肥厂 吹风气 蒸汽 煤气
  • 简介:随我国采煤机械化程度的提高,产生了大量粉煤,如2008年我国无烟煤原煤产量达到4.4亿t,平均出块率17.6%,市场上块煤供不应求,而粉煤却严重积压,因此,我国粉煤急需有合理、高效的利用途径。融聚流化床粉煤气化技术可以直接采用0-6mm粉煤作为气化原料,是合理、高效的利用机械化采煤产生的大量粉煤的好途径。

  • 标签: 粉煤气化技术 流化床 机械化采煤 应用 机械化程度 原煤产量
  • 简介:煤气化是将固态煤转化为气态燃料或原料(CO+H2)的过程,由于煤炭的储量丰富,特别是我国等一些国家富煤少油,煤气化技术就变的更加重要。研究开发煤气化工艺,就是要为产业界提供更高效、经济和清洁的气化过程。本文在分析先进煤气化过程原理的基础上,特别介绍了由中国科学院山西煤炭化学研究所开发的熔聚流化床粉煤气化过程,指出它的优点、缺点、适用范围、技术现状和发展方向,供同行了解。

  • 标签: 灰熔聚流化床 煤气化技术 工业应用 煤碳 工艺流程 气化炉
  • 简介:本文详细介绍了熔聚流化床粉煤气化技术的原理、工艺流程、特点及其在天津碱厂等企业生产合成氨及甲醇原料气中的实际应用。

  • 标签: 流化床 粉煤气化 应用
  • 简介:1合理调整蓄能器位置原8台蓄能器全部安装在高压油总管上,且每两台并在一起,当油压波动时,蓄能器内的液压油补充到高压油总管内,这种方式补偿能力差、不灵敏,不能起到很好的作用。

  • 标签: 油压系统 改造 造气 蓄能器 合理调整 油压波动
  • 简介:恒通化工股份有限公司化肥厂经过多年的技术改造,目前已成为醇氨18.5万t/a、尿素24万t/a生产能力的大型化工企业。造气是合成氨生产的龙头,冈此小断改造造气设备,采用新工艺和新技术是提高化肥生产水平的关键。且近年来原料煤价格的飙升,给以块煤为原料的化工企业带来相当大的生存压力,

  • 标签: 造气系统 技术改造 余热回收装置 化肥行业
  • 简介:通过对筛分设备选型、设计合理的筛分系统,达到提升尿素产品品质、实现中颗粒包装、改善现场环境的效果。

  • 标签: 平面回旋筛 筛分
  • 简介:近几年,各氮肥企业为了降低造气成本,提高企业竞争力,对煤气炉及其配套设施进行了一系列的改造,如扩大煤气炉直径、提高煤气炉高径比、管线加粗与阀门直径加大等,但油压系统的配套改造却没有跟上,使生产运行过程中出现了各种问题,如油压波动大,阀门动作速度慢等。本文根据笔者多年的生产经验,简单的谈一谈油压系统存在问题的原因及解决措施。

  • 标签: 油压系统 系统改造 造气 生产经验 企业竞争力 煤气炉
  • 简介:渭化1期锅炉制粉装置的控制系统,是1992年投入运行的,采用的是日本富士继电器逻辑控制系统。运行十几年后,该系统已经超过设计使用寿命,控制系统的故障率在升高。考虑到维护成本以及维护难度,在2011年4月对其进行了升级改造,以解决系统的稳定运行及维护问题。升级改造后系统运行稳定,维护难度及维护成本明显降低。介绍了锅炉制粉继电器逻辑控制系统与DCS逻辑控制系统的区别、该控制系统的改造方案、系统配置及实施情况。

  • 标签: 锅炉制粉 控制系统 DCS 逻辑控制 升级改造
  • 简介:降低煤气发生炉及其系统阻力是大家十分关注的问题。许多厂采用了加大设备直径、加粗管道、集中回收等措施来降低造气系统阻力,取得了显著的效果,但也有些厂。加粗了管道,效果却不大理想,其原因不少是因为安装不规范或工艺管理不严所致。

  • 标签: 造气系统 煤气发生炉 系统阻力 降低 工艺管理 回收
  • 简介:我分公司化肥二厂,年产合成氨8万t,造气工段采用固定床煤气炉,共有Φ2400煤气炉7台,正常生产时开6备1。油路系统分为两套。此套合成氨装置是1990年建成投产的,随着近几年系统的不断改造,煤气炉加煤改为全自动加焦机,煤气系统改为多炉、一过热器、一洗气塔流程,工艺阀门也由DN400改为DN500、DN600,油缸数量增加通径增大。因此,油路系统已远远满足不了安全生产和工艺要求,表现为油压系统压力波动大,大规格的阀门起落时间长达3~4s,阀门误动作的几率增加。在此情况下,为保证安全生产不得不采用提高油压的办法(油路系统压力达到了5.5~6.0MPa),但油经油泵压缩后,温度随压力的升高而升高,尤其是在夏季矛盾更加突出,液压油温度高达60℃,液压油的粘度降低,影响到泵的打液量,油路系统的压力波动更大,油温过高,又增加了油的氧化速度,缩短了液压油的使用寿命。为此,公司决定对造气油路系统进行改造。

  • 标签: 油路系统 造气生产 改造 固定床煤气炉 液压油温度 合成氨装置
  • 简介:介绍了渭化输煤系统的组成,针对投入运行后存在的问题,从设计、安装、技术规范、理论计算及管理方面分析了原因,提出系统优化整改方案,实施后取得显著效果,并结合技术改造,提出了采用适用技术来提高经济效益的对策建议。

  • 标签: 输煤系统 技术改造 系统优化 技术规范