简介:摘要:本文研究了多段翼型后缘襟翼缝道参数对气动特性影响研究。针对多段翼型,通过改变后缘襟翼的缝道宽度和搭接量,将后缘襟翼的缝道宽度从大变小直至缝翼与固定翼之间没有间隙,之后改变扰流板下偏角度,配合后缘襟翼缝道参数,获得扰流板下偏的构型,利用数值仿真获得气动特性,结果表明:不同搭接量下,后缘襟翼的缝道宽度在1.5%附近,其升力系数较优,1.5%缝道宽度的升阻比同样有较优的起飞升阻比状态,在4%搭接量和1.5%缝道宽度情况下偏转扰流板,结果表明,在提升升力系数的前提下,扰流板小偏度构型,升阻比特性与扰流板不偏转构型的升阻比变化不大,扰流板下偏可以有效提高升力系数,同时保证升阻比特性不变。
简介:摘要:本文聚焦于风力发电机组叶片的气动性能优化设计,旨在通过改进叶片形状、材料选择和结构布局,提升能量转换效率和发电性能。采用气动模拟技术和实验验证相结合的方法,对叶片进行了系统的研究和改进。实验结果表明,优化后的叶片设计能有效提高风力发电机组的功率输出和运行稳定性,为风力发电技术的发展提供了理论和实践支持。
简介:针对航空气动铆钉枪铆接过程中铆接质量难以控制及冲锤容易飞出的情况,提出一种改进型气动铆钉枪控制系统设计方案:采用无线通信,通过控制铆钉枪气动输入回路通断状态的方式,实现对铆接过程的控制。结果表明,该方案可有效提高铆接效率、铆接质量及气动铆钉枪的使用安全系数。
简介:中国空气动力研究与发展中心(CARDC)自1990年建成12m×16m/8m×6m低速风洞直升机旋翼模型试验台以来,在8m×6m风洞进行了多种直升机旋翼模型试验;2001年,首次在12m×16m试验段进行了旋翼及旋翼/机身组合模型试验,为新型直升机的研制做出了贡献.2003年以来,通过开展某工程配套技术改造项目,建成了2m旋翼模型试验台、尾桨及旋翼/机身组合模型试验台;配套研制了高性能的数据采集和监视报警系统;配备了频闪仪、动态信号记录仪等专用设备,大大提高了CARDC的直升机气动力试验能力."十五"期间,还开展了直升机试验技术和试验数据精准度研究、直升机试验数据相关性研究,掌握了先进的旋翼前飞配平试验技术、悬停地面效应试验技术,初步建立了旋翼模型风洞试验数据的洞壁干扰修正方法、悬停试验数据的Re数影响修正方法,进一步提高了CARDC的直升机风洞试验技术水平.目前,CARDC具备了系统研究直升机模型气动力的试验能力,可以为新型直升机的研究和发展提供技术支持.
简介:摘要本文分析了两段式气动截止阀漏料问题产生的原因,并通过对两段式气动截止阀驱动机构关键部位的判断定位与处理,有效解决了截止阀因启闭时出现卡滞造成的行程不到位所产生的料液输出流量不足或漏料问题,并根据存在的问题提出良好的应对措施,为之后的创新设计给予理论参考。