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  • 简介:连铸坯表面缺陷可分为纵裂纹、横裂纹、网状裂纹、皮下针孔和宏观夹杂,但主要缺陷是表面裂纹。表面裂纹形成的一个主要原因是在结晶器弯月面区域钢水一结晶器壁一保护渣一坯壳之间不均衡凝固.它取决于钢水在结晶器中的凝固过程。在二冷区,铸坯表面裂纹会继续扩展,它会导致轧材表面的微细裂纹,影响产品质量。连铸坯裂纹的形成是一个非常复杂的过程,是传热、传质和应力相互作用的结果。

  • 标签: 表面缺陷 裂纹形成 连铸坯 原因 结晶器壁 表面裂纹
  • 简介:CsP(Compactstripplant)是近年来发展起来的短流程板带钢生产工艺,其生产装备、工序设计及配置决定了其生产流程具有高度的自动化水平和连续性。从外部环境来看,CSP生产线以客户订单作为信息流的源头,以来自炼钢车间的钢水作为物流的源头。如

  • 标签: CSP 短流程 板带钢 厚度超差 厚度超差 生产工艺
  • 简介:全面分析了干熄炉耐材损坏原因,针对问题采取了相应的防护措施,最大限度地延长了干熄炉的使用寿命,使得效益最大化。

  • 标签: 干熄炉 耐材 修复
  • 简介:结合宽厚板厂轧制实际情况,分析了低合金钢拉伸性能不合的原因,结果表示,铸坯内部的金属夹杂、带状组织是造成钢板拉伸性能不合的主要原因

  • 标签: 伸长率 金相组织 裂纹
  • 简介:简叙了烧结厂110?环式冷却机结构和运行机理,分析了该设备跑偏原因,提出了常用的解决方法。

  • 标签: 环冷机 跑偏 调整
  • 简介:机械类损伤的形成原因,主要包括:a.输出辊道上的异物或死辊造成板带划伤缺陷。b.板道上的固定突出物造成的划伤。C.输出辊道滞后率设定过大,造成划伤。d.带钢在输出辊道上运行过程中.其侧边与侧导板摩擦,产生大量钢渣.其中一些钢渣被冷却水冲人正在卷取的卷层中,卷取过程运行不平稳或开卷过程中卷层之间错动,钢渣使带钢表面出现挫伤缺陷。

  • 标签: 带钢表面 机械类 原因 损伤 输出辊道 运行过程
  • 简介:酒钢无水氨系统自2014年10月投产后,处于低负荷运行状态,导致贫富液摩尔比、浓氨水温度等操作指标异常,液氨产量低于7吨/天,远小于理论产量,为此,我们采取了降低富液处理量、降低氨水温度,精馏塔持续连续采出等措施,使无水氨产量高于8吨/天,回收率达98%以上,为无水氨系统低负荷稳定操作积累了丰富的经验。

  • 标签: 无水氨 产量 摩尔比 可能温度
  • 简介:对管线钢X80落锤性能不合的钢板进行了分析。钢板的开冷温度偏低,造成钢板中出现较多的先共析铁素体组织,是造成落锤性能不合的关键因素,通过改进TMCP工艺,钢板的性能合格。

  • 标签: X80 落锤 针状铁素体 先共析铁素体
  • 简介:从分析50#热轧钢带氧化铁皮厚度及酸洗工艺入手,找出了热轧50#钢带酸洗不彻底的原因。通过增加破壳力度,采取单独堆冷工艺等措施可使问题得到解决。

  • 标签: 热轧钢带 氧化铁皮 酸洗 堆冷
  • 简介:针对16MnR冷弯裂断,指出轧制温度偏高,取样不规范是造成冷弯裂断的主要原因,提出整改措施。

  • 标签: 16MnR 冷弯裂断 控轧控冷 取样
  • 简介:粘结缺陷是门业板产品主要的质量缺陷,粘结基本覆盖门业板1.2mm以下厚度,该缺陷严重影响降等品、成材率指标。本文通过对普钢生产过程中的现象进行分析,找出相应控制措施,粘结缺陷得到有效控制。

  • 标签: 冷轧钢 分析控制措施 原因分析
  • 简介:针对40Cr圆钢个别炉号冲击功不合问题,通过分析钢种成分、金相组织,并对生产过程进行调查,得出A类夹杂物是造成圆钢冲击功不合的主要原因。通过采取有效措施,40Cr圆钢冲击功不合问题得到控制。

  • 标签: 冲击功 A类夹杂 精炼周期
  • 简介:根底率是评价露天矿中深孔爆破效果的重要指标之一。西沟矿自从2005年起逐步采用牙轮钻穿垂直孔以来,穿孔效率虽然比穿750斜孔的潜孔钻大大提高,但垂直孔爆破根底产生率也随之大幅增加。虽然近几年爆破技术人员采取了一些克服根底的措施(包括采用逐孔起爆技术),但由于没有找到根底产生的根本原因及有效的解决途径。没有取得明显效果。本文通过总结作者多年的爆破实践经验及积累的爆破理论知识,分析了西沟露天矿中深孔爆破根底产生的原因,并提出了降低根底率的对策。

  • 标签: 爆破根底 地质条件 爆破后冲 爆破参数
  • 简介:5号高炉进入2016年4月份后,高炉炉况出现中心气流减弱消失的情况。本文介绍了5号高炉中心气流的波动情况,从炉型、冶强和烧结性能等几个方面进行了原因分析。最后确认烧结性能变化是中心气流消失的主要原因,在操作制度上相应进行了探索,得出了恢复中心气流的应对办法。

  • 标签: 中心气流 消失 烧结矿 冶强
  • 简介:炼轧厂冷床设备运转十几年以来,暴露出步进同步系统不统一,动齿条磨损严重等问题。通过测量数据分析,确定冷床不同步主要是由于传动系统基准变化和齿条磨损严重造成。为了解决这一问题,尝试了传动系统基准调整和齿条修补,此方案很好的解决了冷床的同步性和平整度问题。

  • 标签: 冷床 传动同步系统 齿条
  • 简介:通过对酒钢储运综合料场皮带运输系统电动机断条故障频发原因的分析,从电机启动频次、电机检修周期以及电机转子结构等方面提出了相应的预防和改进措施,在现场实施后取得了良好的应用效果。

  • 标签: 电机 断条 预防措施
  • 简介:对不同拉速下的65Mn钢坯进行取样分析,测试不同拉速、不同振动参数下振痕深度。进而分析出不同拉速下的65Mn钢表面质量特征。找出了目前电炉厂65Mn铸坯表面缺陷产生的原因

  • 标签: 65Mn钢坯 方坯连铸 拉速 振动参数 表面质量 炼钢
  • 简介:倒角结晶器是控制板坯角横裂纹的有效办法,但在使用倒角结晶器过程中板坯经常出现角纵裂纹。通过研究倒角结晶器工艺参数、使用工况及设备精度等因素对板坯角纵裂纹的影响,针对性分析了角纵裂纹产生原因,采取有效措施,使倒角结晶器角纵裂纹发生率由12.5%降低到0.7%以下。

  • 标签: 倒角结晶器 原因分析 板坯裂纹