合成氨装置变换运行中出现的问题及对策

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合成氨装置变换运行中出现的问题及对策

杨豹刘天亮

安徽晋煤中能化工股份有限公司

前言

晋煤中能二期200kt/a合成氨装置于2009年开工建设,2011年12月开始系统联动试车,2012年1月4日投料运行至今。该装置采用航天炉加压粉煤气化技术制气、一氧化碳耐硫变换、低温甲醇洗脱硫脱碳及液氮洗精制,氨合成系统。

1变换系统

根据甲醇和合成氨生产工艺中对变换深度要求的不同,二期合成氨装置变换系统采用QDB系列催化剂高水汽比耐硫深度变换工艺,将含CO体积分数高达64%(干基)的粗煤气依次通过4台变换炉进行深度变换,通过调节催化剂装填量和合理分配变换炉上、下段气量来控制变换炉炉温,使变换气中CO体积分数≤0.8%(干基),满足了700t/d合成氨装置的工艺要求。流程中设有多台换热器和废热锅炉对热量进行回收利用。

2存在问题

①粗煤气中夹带的大量粉尘,进入变换系统后,粉尘沉积于设备管道及变换炉中,变换岗位的系统阻力也逐月逐年地增加,2013年最高时达540kPa,其中变换系统进口处一台气液分离器S2001阻力最高时达到40kPa。在一次停车检修期间,检查S2001丝网里面,发现丝网已经严重堵塞,其排液阀更是在运行中经常性出现堵塞需要维修工清理,否则在遇到粗煤气发生带水现象时,排液阀无法进行排水,易发生变换炉带水事故。

②气化装置灰水系统易结垢,调查原因其中之一是变换岗位分离器S2002、S2003分离的冷凝液中NH3-N含量高,电导率超过5000mS/cm,将分离出来的冷凝液再送到变换汽提塔,将溶解在冷凝液中的NH3和CO2解吸出来后送往气化岗位除氧槽。

由于气化岗位除氧槽设置在渣水处理框架,离地面约30m高,这条输水管线送往气化需要经过管廊几个拐角,有近400m远,输送管线长,阻力大,变换汽提塔压力需要控制在0.6MPa才能将冷凝液送往气化装置除氧槽。由于汽提塔压力控制高,溶解在冷凝液中的NH3和CO2在汽提塔中不易解吸出来,或是解吸不完全,造成冷凝液碱度偏高,送往气化除氧槽后引起了气化装置灰水系统结垢速率加快,影响了气化装置稳定运行。

3整改措施

①为了稳定生产,保证变换系统安全运行,针对出现的问题,调整了对工艺和设备的不断优化和改进,在2013年11月检修期间采取了对阻力大的几台设备包括脱毒槽R2005、1#喷水净化器S2005、2#喷水净化器S2006、3#变换炉R2003进行技改:将1#变换炉前脱毒槽R2005内吸附剂QXB-1进行更换,由原先的16m3更换减少为12m3,阻力由70kPa降为20kPa。更换喷水净化器S2005、S2006内瓷球,改装填Φ25不锈钢鲍尔环填料,阻力由40kPa降到10kPa以下。

由于喷水净化器内瓷球粉化,粉末带进3#变换炉R2003阻力上升到120kPa。为此,在停车期间扒出3#变换炉催化剂,过筛除尘重装,清理积灰,对催化剂支撑由原来的支撑梁改用格栅篦子板支撑,扩大集气盒孔眼由6mm扩大到8mm等,阻力由停车前的150kPa降为20kPa;针对变换系统进口的气液分离器S2001易积灰,丝网堵塞,阻力大的问题,则另外配置一股高压水(管道DN25mm,水温240℃,流量1.0m3/h)对S2001进行喷淋,这路水一方面起到了清洗粗煤气灰尘的作用,另一方面对粗煤气也起到增湿升温的作用,提高了入变换炉气体的汽气比,节约了变换外加蒸汽量,运行至今,效果良好,S2001的阻力一直稳定在10kPa左右。

进入2015年后,因为变换催化剂使用寿命进入后期,变换炉阻力有所增长,系统阻力一直稳定在320kPa左右。在原有设备基础上,2014年6月变换系统新增1台汽提塔和1台冷凝液增压泵(在汽提塔底部)。

将冷凝液中的NH3和CO2在低压(100kPa)下解吸完全,冷凝液水质合格后,通过增压泵将冷凝液送往气化装置除氧槽。为了确保增压泵稳定运行,将汽提塔内温度控制在100℃以下,管径由原来的50mm扩大至80mm,避免其产生汽蚀现象。

4改造后效益

变换系统经改造后,降低了变换阻力,低温甲醇洗系统压力提高后,甲醇吸收能力提高,减少了低温甲醇洗系统冷量的损失,降低了低温甲醇洗岗位吨氨甲醇消耗,同时降低了低温甲醇洗系统各泵的动力消耗。

由于变换阻力的降低,液氮洗系统出口合成气压力由2.6MPa提高至2.8MPa,降低了合成汽轮机的蒸汽消耗,蒸汽消耗由原来31000kg/h降至29000kg/h,经济效益明显。按全年320d有效生产时间、4.9MPa蒸汽成本按150元/t计,全年可节约资金230.4万元。2013年技改开车满负荷生产后,变换系统阻力<240kPa,达到了改造预期目的。

技改后运行至今,仅在2015年7月对脱毒槽吸附剂重新进行更换,变换催化剂使用寿命进入后期,变换炉阻力增长慢,系统阻力一直都稳定在320kPa左右,为合成氨装置系统长周期稳定运行提供了保障。

参考文献

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