如何降低电机烧毁率浅谈

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如何降低电机烧毁率浅谈

杨维刚

(中国石化天津石化分公司热电部电气车间天津滨海新区300270)

电气车间负责热电7大工艺车间所有电机、全行程电动门维护,消缺。热电厂电机、电动门将近2200多台,其中相当一部分极其重要。如果电机故障停运,将导致停机、停炉、环保数据超标,如电机烧毁后,电机检修时间过长,势必将影响安全生产、经济指标和环保数据。

一、现电机烧毁原因,分析大致由以下原因引起

1、电机因选型过小,不满足工艺要求长期过载,保护定值设置不能满足工艺启动、运行要求,定值被迫放大或退出,致使电机长期过载运行,定子电流大大超过额定电流后,电机长时间过载、过热运行,绝缘老化加速,绝缘薄弱点碳化引起匝间短路、相间短路或对地短路。

2、如因机务侧卡死、堵转等原因引起使电机出力瞬间增大,电动机电流猛增,造成电机静子线圈温度迅速升高,线圈绝缘材料急剧老化并绝缘降低,最后造成绝缘击穿或转子断轴。

3、电机轴承超过允许最大运行时间,没有做到定期更换,电机润滑没有做到定期定量加注油脂,导致电机轴承间隙逐步增大,轴承卡涩,温度升高,润滑脂温度过高喷出,最后造成轴承刷套磨损轴或者轴承损坏,导致电机抱轴、扫膛进而致使电机烧毁。

4、运行环境差,湿度、粉尘大,加之电机本身防尘等级不够,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性气体或液体,电机内部绕组受到侵蚀,最严重部位或绝缘薄弱点匝间短路或绕组与外壳击穿放电。

5、电机接线盒接线端子因震动大造成松脱,引起局部电流高、过热进而引起接地短路等,或电机绕组受震动大的原因,造成绝缘裂纹等不良现象,破坏效应不断累积,最终导致绝缘最薄弱点最先碳化,绝缘击穿烧毁绕组。

6、因负载卡塞,或堵异物致使电机启动过于频繁,启动间隔过短,致使电机未得到足够时间充分冷却,引起电机温升过高,破坏电机绝缘,使绝缘薄弱点碳化引起匝间短路、相间短路或对地短路,或者由于频繁重载启动,造成定子局部受力过大,造成疲劳,最后引起定子与机壳焊点开焊,电机扫膛而烧毁。

7、机务每次盘车,都是将电机风扇罩拆下后盘车,在盘车后未回装,造成风扇扇叶、风扇罩丢失,甚至盘车时直接将电机轴拧断(如锅炉给料机直接将新电机轴拧断),这样在电气巡检发现前,造成电机运行过热,增加电机烧毁率,并增加电机修理费,此外电机无风扇罩运行,极有可能造成人身伤害等事故。

二、如何才能降低电机烧毁率

为节省电机的检维修费用开支,降低电机故障率,避免因电机的故障停运,造成装置降负荷或停车,实现车间17年电机修理费降低10%的年度目标,相关领导帮助、指导下,车间特别针对以上电机故障的原因、特点,制定出以下措施来降低电机故障率、烧毁率。

1、进一步完善电机台账,包括轴承型号、更换轴承时间、电机具体维修时间及故障原因,对超过3万小时的轴承及时进行更换。要求保运更换轴承时,保证轴承安装的清洁度,安装轴承时加油量按照3000转加1/2,1500转及以下加2/3,并加强轴承安装工艺的培训。对电机解体更换轴承时要使用风机等工具对电机进行清扫干净。并做到每台电机定时、定量润滑,严格执行电机加油管理制度,制作电机加油台账,掌握每台电机加油时间、加油量。监督保运,严格执行定期、定量加油计划,并在电机加油时专人跟踪,对电机加油的定时性、定量性跟踪和确认。润滑加油时并注意将加油嘴、油枪清洗干净,现车间每次加油时连同加油嘴一同更换,加油管擦净,保证无杂质混入轴承室,加油时清理老油,保证多余油脂能从排油盒排出。并记录电机轴承更换时间,根据轴承运行状态的分析,以及轴承运行时间合理更换轴承。

2、定期清扫电机通风冷却系统,每季度清扫一次,特别夏季温度高时电机清扫频次加大,实行每月一清扫,保证电机通风散热良好,并做好电机接线柱、内外引线检查。

3、提高电机巡检质量,因车间管理人员精力毕竟有限,不可能时时照顾到厂内所有电机,故电机巡检以保运电气巡检为主,管理人员抽查为辅,旨在提高电机巡检质量,从17年二季度开始加大对保运考核力度,一旦发现弄虚作假,坚决考核,经4月发现保运巡检记录弄虚作假,考核1万后,保运电气对电机巡检的质量明显提高,发现数十台电机震动严重超标,并及时处理,避免了数十台电机烧毁,如发现一站甲磨、二站#8炉二次风机电机前轴承有杂音、焦1、煤17等电机震动大问题,在问题进一步恶化前及时处理,及时消除隐患,避免事故发生。

4、加强和兄弟车间沟通,电机和机务泵体如同唇齿关系,一存俱存,一损俱损,发现异常,如果是自己问题,及时解决,绝不推卸责任,如是机务问题及时联系所属机务车间,避免因机务振动大等问题而烧毁电机,共同将隐患及时消除,如与燃料车间将焦1皮带电机前轴承刷套、焦10皮带电机基础问题引起电机振动大的问题共同解决,进一步发扬我厂“勇担当、创效益”的一贯作风,遇问题绝不推卸,积极应对,根本上解决问题,消除隐患。

5、保证现场环境,对电机接线盒密封定期检查,及时修复接线盒缺陷;定期清扫电机外壳及接线盒,定期检修时清扫电机内部,并做到举一反三,现场控制柜,电缆桥架也做到保质保量定期清扫。

6、对电机保护进行排查,严格按照设备科定值进行整定。特别是热偶、开关、变频器的定值,好进一步降低电机烧毁的可能性。

7、将湿度、粉尘大,环境恶劣下运行的电机逐步升级,提高电机防尘、防爆等级。

8、严格执行电机维修前、后试验数据测量。电机修前对电机进行绝缘、直阻测量并记录,电机出厂检修时要严格按照电机维修工艺执行,并做好修后绝缘、直阻、耐压记录;电机回厂后进行电机试验,并做好记录,对电机修复后质量的把关,发现电机检修质量存在问题,立即联系修理厂复修,避免到时重复检修,多花检修费,电机安装后进行空载、负载运行测试,记录空载及负载下电流、震动值,对震动不达标的反馈电气车间,好及时制定下一步解决方案。

9、积极和兄弟车间沟通,要求工艺专业启动电动机时执行电动机冷热态启动操作规定,严格执行电动机冷态只允许连续启动2次,间隔不少于5分钟,热态下可再启动1次,随后间隔2小时后可再次启动,启动不成功或运行中跳闸必须检查无问题后方可运行。在启机、启炉前电气运行班组提前测量电机绝缘,这样能提前发现问题,提前对问题进行处理,避免绝缘低时,强启电机,对电机造成冲击。

10、电气车间成立电机攻关小组,由车间主任带头每周组织对全厂状态不好的电机分析原因,并当即制定出对策予以实施,并跟踪实施效果,如电机烧毁后及时分析原因,对每台电机建立检修台账(这台电机什么时候定子烧过,什么原因烧的,什么时候轴承换过,每次加油量多少),对每台电机损坏后故障分析,查出故障点,找出根本原因并制定解决方案,按照方案举一反三执行,修复后电机记录各项试验数据合格后方可安装运行。

通过以上举措,2017上半年电气车间用于电机检修花费与16年下半年相比较下降明显,其中16年下半年电机检修花费141550元,而17年上半年电机检修花费120300元,电机检修费下降15%,虽然我们取得了一点小的进步,但是我们也同样存在一些问题,例如加油时没有注意到加油嘴、油枪的清洁,有可能将杂质带入轴承室,同时我们技术水平还不够高,需加强学习等一系列问题,但我们相信,我们只要上下团结一心,有着不畏艰难的决心,始终抱着多想、多干,我们必定更好的信心,力争2017年下半年电机烧毁率一定会进一步下降,为我厂生产上安全平稳,效益上进一步增效创收,做出自己力所能及的一份贡献来。