中空注浆锚杆支护技术在深井软岩矿井中的应用

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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中空注浆锚杆支护技术在深井软岩矿井中的应用

霍灿勇

黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司荣华一矿黑龙江鸡西158100

摘要:荣华一矿是全国具有代表性的深井软岩矿井,巷道围岩属于典型的高应力节理化膨胀性复合型软岩。目前开采最大垂深达1050米,近几年主要开采煤层为8#、7#、6A、4#上煤层,受深井软岩矿压大的影响,沿煤层施工巷道时,一段时间后巷道发生严重变形,顶板下沉、两帮内移,底板底鼓。围岩破碎,二次恢复支护量大。所以有必要重新考虑采用非常规支护形式控制巷道变形,避免二次维修造成的成本支出。

关键词:深井;软岩;支护技术。

在中一采区石门施工过程中、中二采区风道恢复过程中,采用新型注浆剂配水泥向围岩注浆,充填巷道变形后所产生的裂隙。重新组合了巷道周围岩石,将巷道变形后的松散围岩形成较完整的整体,提高了变形后围岩的支撑力,来抵抗深井矿山压力,注浆后将较软岩石变为较硬岩石组合体,现基本有效的控制住了围岩变形。

荣华一矿中二采区风道,因为接续紧张、效益等原因,2016年施工的中二采区集中风道有一段是沿7#煤层掘进施工的,该段总长度为380m。近两年受采掘活动影响(该采区为两翼开采,采区三条道在煤层分布中部)至2018年4月初时,中二采区风道该区段断面由当初掘进时的13.2㎡,变形严重剩余最小断面仅为2.5㎡,采区回风能力仅有2800m³/min,不能满足整个中二采区生产需要。为此矿在4月份安排一巷修队组对中二采区风道变形严重地点进行抢修。4月份由维修队由下向上恢复40m,但通过一个月的维修跟踪写实,发现刚刚维修几天后,顶板围岩破碎就再次发生下沉,并形成网兜。因此判断该巷道围岩已经彻底地破碎,不能形成整体。所以经过专业讨论,领导认可,在维修期间,对顶板进行打中空注浆锚杆,并注浆。

荣华一矿中一采区石门,位于井底车场西侧,在F85断层与F19大断层之间(这两个断层落差均在200米左右),垂深830米,在实际施工过程中,掘进长度400米,遇见大小落差在0.3—20米之间断层多达15处。也就是说一半巷道位于破碎带期间,施工时支护难度大、繁琐。支护效果并不理想,原巷道中高3.5米,中宽4.2米,施工后20天中高仅剩2.7米,中宽仅剩3.5米,顶板下沉0.5米,底鼓0.3米,变形严重,反复维修。所以经过专业讨论,领导认可,在维修期间,对围岩进行打中空注浆锚杆,并注浆。

一、注浆方法及技术要求

1.注浆孔先采用锚杆机在顶板打5米深孔,每米施工一组,每组2根,两孔间距1.5米,具体布置见断面图。

2.注浆工艺流程:定眼位→钻孔→检查钻孔质量→安装注浆管路→准备浆液→开泵注浆。

3.施工好的钻孔用注浆管试着插入孔底,如插不到孔底必须重新打眼。注浆管采用玻璃钢管,注浆液必须放到施工地点5米范围内,开泵时应从小到大缓慢开动。

4.注浆前,首先要对注浆管路进行检查实验、冲洗,确保管路畅通,然后对注浆管路进行耐压试验,试验压力不低于3MPa,持续时间不得低于20分钟,合格后方准注浆。

5.注浆时,配料调整一致,注浆压力由小到大进行调整,当注浆压力达到6MPa停止注液。

6.注单液水泥浆,使用425#新鲜硅酸盐水泥制浆。浆液浓度按1(水泥):1(水):0.3(灌浆剂)配制,在施工过程中根据实际情况再进行调节。

7.单孔注浆,注浆压力达到终压标准,吸浆量小于50升/分,并持续20-30分钟以上方可停止注浆。停止注浆前应先停止送浆,并延续3分钟,把管路中的存浆全部送入注浆孔内。

二、复合性灌浆剂

(一)性能:

流动性好,扩散半径大,混凝土体积不收缩,抗压强度高,可快速固化,具有30分钟液态时间,用于防渗、加固。充填灌浆与劈裂灌浆等。

(二)使用方法及注意事项:

1、岩体劈裂、裂隙灌浆时需使用Po52.5水泥,加入灌浆剂(水泥掺量

的10%),配制成0.55:1的浆液,用于岩体防渗、加固、劈裂、裂隙灌浆,劈裂灌浆时,第一次劈裂之后,要待凝固3小时后,才可以进行第二次劈裂灌浆。

2、岩体充填灌浆时,需采用Po42.5水泥,加入灌浆剂(水泥掺量的12%),

配制成0.55:1的浆液,用于岩体充填灌浆。

3、搅拌时间为7分钟,搅拌好后需在30分钟之内把浆液灌完。

三、经济效益计算基础:

1、若按常规支护方式,一短时间后,原巷道变形支护方式:每米需φ21.6×5.2m长锚索4根、锁具4个、锚索盘4个、φ20×2.4m长锚杆8根,药卷24个、W275型钢带2根共计顶板支护费用2000元,巷道恢复人工费1000元,机械费、电费等700元,合计每米3700元。

2、按使用中空锚杆、注浆支护,巷道变形得到有效控制,基本不需进行恢复。使用复合型灌浆剂每吨价格为8000元(含税17%),折合每米约1600元,每米注浆水泥500元,人工费300元,每米两套锚杆300元,合计每米2700米。

综上所述:每米间接节约成本3700-2700=1000元。

四、应用情况

该技术已在荣华一矿中二采区风道、中一采区石门应用半年,起到了显著的效果,使用之后,将破碎的巷道围岩变成整体,并依靠必要的常规的锚索、杆、网支护,巷道变形得到彻底有效控制。此方式简单合理,能够减少巷道支护时间,降低支护材料成本,避免二次维修巷道。对巷道围岩控制起到很好的效果,安全得到保障,在同等条件下的矿井,均可以采纳此技术方法。

作者简介:霍灿勇(1985—),男,中共党员,毕业于黑龙江科技学院采矿工程专业,采矿工程师,黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司荣华一矿,从事采矿技术、设计、长远规划等工作。