ZA15-500型水泵振动原因分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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ZA15-500型水泵振动原因分析及处理

洪久安

(安徽淮南平圩发电有限责任公司安徽省淮南市232089)

摘要:本文主要阐述了安徽淮南平圩电厂ZA15-500型水泵振动问题,分析其原因并介绍解决该问题的方法。

关健词:轴承座;轴承;叶轮;分析判断;处理

0.引言

平电二期服务水系统#3\#4机各配置两台服务水泵,#4机二台服务水泵2009年8月份安装投运。水源取自#4机组凝汽器循环水进水母管,泵出口管路接入二期服务水环形管网系统中,与平电一期服务水系统相连并安装隔离阀。二期服务水系统提供循环水泵、雨水泵、补给水泵轴承冷却水,循环水加氯和加阻垢剂用水,反应沉淀池加药用水,锅炉炉底水封,以及除灰系统用水、除灰脱硫系统用水。服务水泵型号为AZ150-500。泵的结构型式为单级、单吸悬臂式离心泵;密封形式:机械密封;主要部件:泵壳、叶轮、轴、轴承、轴承座。

1.原因分析

对#4机应急服务水泵D试运行,进行测振,其水平位移值0.09mm。初步分析有以下几种可能:

1)地脚螺栓松动或断裂,导致泵及电机基础不牢;

2)进出口管路支撑螺栓松动,导致泵体振动;

3)中心调整不在合格范围内或联轴器螺栓松;

4)泵内部动静部件相互摩擦;

5)泵轴承室或叶轮等部件存在同心度偏差。

经过检查,首先排除地脚螺栓松动和断裂的可能性;然后检查进出口管路支撑情况,检查支撑无松动;继续复查中心和联轴器螺栓,排除了这种可能。

对该泵进行解体检查,解体过程中发现轴非驱动端与轴承相配合位置磨损。测量轴承室非驱动端与轴承相配合尺寸φ1500-0.01mm,组装时轴自由端轴承磨损位置堆焊车削处理,并测量轴弯曲最大0.04mm。试转五分钟后测振,驱动端轴承水平位移值0.12mm,振动值标准为0.04mm,轴承温度呈上升趋势。驱动端轴承室振动测量值如表1所示。

表1驱动端轴承室振动测量值

通过对比两次测量的振动位移值,发现该泵的振动不减反增,说明原因可能在于各转动部件同心度偏差。仔细分析两次测量的振动值,可以看到轴向和垂直方向振动基本合格,而水平振动较大,分析判断原因如下:

1.轴承室水平方向同心度存在偏差,使前后轴承端盖止口与轴承外圈接触发生倾斜;

2.转轴与轴承室不同心,导致轴承产生振动;

3.叶轮动平衡质量不平衡,使轴承在轴承室内振动加剧,轴承温度也随之上升。

通过以上分析,决定再次对该泵进行解体检查。解体后,检查轴承室同心度,偏差为0.13mm;检查自由端和驱动端轴承室两端面平行度,偏差为0.22mm;检查叶轮墙板动环腔室同心度,偏差0.20mm。对叶轮进行动平衡试验,数据如表2所示。

表2叶轮动平衡试验数据(试验转速300转/分)

2.处理措施

针对轴承室同心度、端面平行度和叶轮动不平衡量,采取以下处理措施:

1)为保证轴承室同心度,对驱动端轴承腔室内径车削0.30mm,并进行冷焊处理;

2)为保证轴承室端面平行度,将非驱动端轴承室端面车削0.22mm;

3)对叶轮墙板动环腔室进行车削处理,车削量0.40mm;

4)经多次加重,平衡试验使其剩余不平衡量达到其许用范围。

3.处理结果

泵起动后测量振动,驱动端和非驱动端轴承室振动值测量如表3所示:

表3驱动端和非驱动端轴承室振动值测量

由表中数据可知,振动值在允许范围内。

4.结束语

通过以上原因分析和解体检查,确定轴承室同心度和平行度偏差、叶轮墙板及动环腔室不同心、叶轮动平衡质量不平衡是应急服务水泵D振动的主要原因。应急服务水泵D机械故障的排除,保障了循环水泵、雨水泵、补给水泵轴承冷却水,循环水加氯和加阻垢剂用水,反应沉淀池加药用水,锅炉炉底水封,以及除灰系统用水、除灰脱硫系统用水。有效防止因排污不畅造成循环水浓缩倍率偏高,凝汽器和换热器水垢和微生物形成等问题,提高了设备的换热效果和机组的经济性。

参考文献:

[1]吴季兰.汽轮机设备及系统(第二版).中国电力出版社,2006.

[2]赵鸿逵.热力设备检修基础工艺.中国电力出版社,1999.

作者简介:洪久安(1968-06-14),男,汉族,籍贯:安徽省淮南市,当前职称:技术专工,学历:大学本科