沙角A电厂灰库散装机改造及粉尘治理研究

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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沙角A电厂灰库散装机改造及粉尘治理研究

闫承翰

(广东省能源集团沙角A电厂广东东莞523908)

摘要:论文通过沙角A电厂一期、二期灰库散装机改造的工程实例,针对原散装机系统的设计原理、结构、存在问题等方面进行了研究,介绍了项目改造的具体实施过程,并对改造后灰库的粉尘治理进行了探讨和论证,新系统运行良好,有效解决了下料效率低、跑灰冒灰等现象。

关键词:灰库;散装机;粉尘治理

Abstract:Thepaperstudiesthedesignprinciple,structureandexistingproblemsoftheoriginalbulkmachinesystemthroughtheengineeringexamplesofthefirstphaseandthesecondphaseashwarehousebulkmachinetransformationofShajiaoAPowerPlant,andintroducestheconcreteimplementationprocessoftheprojecttransformation.Thedustcontroloftheashwarehouseafterthetransformationwasdiscussedanddemonstrated.Thenewsystemwasrunningwell,effectivelysolvingthephenomenonoflowmaterialefficiency,ashandash.

Keywords:ashwarehouse;bulkmachine;dusttreatment

1.工程背景

沙角A电厂是广东省能源集团旗下主力电厂,位于珠三角负荷中心——广东省东莞市虎门镇。原灰库自投产便投入运行,用以接收输灰系统的干灰,并通过汽车散装机系统定期放灰。一期、二期灰库均采用钢结构,各设三座:一座原灰库,一座粗灰库,一座细灰库。每座灰库几何容积670m3,有效容积500m3,直径9m,底部为锥形结构,均设有干灰卸料口,散装机控制及操作平台设置在运转层(5.2m)。

2.系统概述及改造原因

原干灰散装机由手动插板门、输送斜槽(含气动翻板门、电动节流门)、脉冲型布袋除尘器、干灰散装机组成。系统采用ZSJ-100T型汽车散装机。正常工况下常开。采用气动翻板门实现起闭,采用电动节流门实现流量控制,手动插板门下加装一检修门。脉冲型布袋除尘器过滤面积为10m2,其下部的灰斗既可作为斜槽的缓冲灰斗,又可承接布袋振落下来的灰,引风机布设在脉冲除尘器上,将净化空气排向大气。

干灰散装机布置在布袋除尘器下面,内、外伸缩管采用单绳驱动,多点拉起,外管为φ500出口锥管φ350,料位信号采用料位风机强压差开关获得,同时针对双进料口的罐车,设计采用双吸嘴,以减少飞扬的粉尘。每台设备配置一台就地控制箱。

原系统密封性较差,下料时灰库跑灰冒灰现象严重,脉冲除尘器缺乏闭环控制,存在积灰问题,散装头为单绳多点驱动,无限位开关和料满检测开关,下料过程需人工判断,设备经过多年运行存在老化问题,故障率增多,备品备件不足,增加了维护成本,因此进行改造。

3.系统改造方案

改造涉及灰库干灰散装机系统自动放灰装置改造工程的设计、施工、调试工作。主要改造内容为拆除旧灰库干灰散装机系统设备、更换布袋除尘器、更换排尘风机、更换散装机带骨架防变形风筒、更换套筒伸缩节、更换钢丝绳张紧器及提升降装置、更换弹性球形散装头、安装无泄漏螺旋输送机、下料指示器。安装PLC控制柜。包括新的干灰散装机系统的设计及相关材料、设备的采购、安装、土建施工、电气、热控施工以及与原有设备接口的所有工作。

(1)新型散装头采用创新弹性球面体设计,装卸过程中更方便与汽车进料口接触,起到有效密封的作用。采用套筒式伸缩节,使灰粉流与排气气流尽可能地分开,下料管道更流畅,增加灰粉进入罐车的流速,节约装载时间。

(2)钢丝绳张紧器采用防钢丝绳拧绞装置,在散装头升降过程中始终保持绷紧状态,不会产生松驰现象,更有效地解决钢丝绳拧绞打结问题。

(3)下料控制为检修插板门和电磁阀双向控制的气动下料圆顶阀,并安装正常卸灰时为常开状态的气动自动调节阀。可根据罐车内负压程度自动调节下料速度,当圆顶阀关断时,能自动打开。增加了一套脉冲喷吹控制系统,可根据灰罐车内的负压程度自动调节进入灰罐车的灰栓脉冲宽度,以上装置可有效防止积灰。

(4)散装头设置有限位开关,散装头到位自动停止下降/上升,解决了原系统散装头靠人工定位的问题。增加了下料指示开关,采用音叉结构,灰罐车的灰满后自动停止输灰,有效避免冒灰。

(5)控制核心采用西门子S7-224CNCPU,配有EM223CN数字量扩展模块,可接收信号通过触摸屏显示,实现集中控制。PLC程序相较于改造前在步序上更完善,如:系统堵塞时能自动启动疏通系统,设定装车完成后自动对系统进行清理吹扫,等待下次装车。改造后还增加了远程监视控制系统,与现有的干灰集控系统接入程控通信接口,可实现在干灰集控室进行远程监视控制。改造前后散装机结构示意图:

4.结论

通过对原散装机系统的改造,针对原系统的机械结构、控制方式、程控步序等方面存在的不足进行了改造优化。经过后续投产运行跟踪,设备运行良好,系统自动化程度高,故障率低,减少了系统的人工维护成本。有效解决了跑灰冒灰的问题,极大地改善了灰库的工作环境,杜绝了环境污染等环保事件的发生同时提高了经济效益,增强了干灰系统的运行稳定性,为电厂的安健环建设提供了良好基础。

参考文献:

[1]宋建晖,冯金华.ZSQ150散装机扬尘的改造[J].水泥CEMENT,2011(2):62

[2]尚红泽.大唐三门峡发电公司一、二期干灰库粉尘综合治理研究成果[J].山东工业技术,2017(18):166.

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