PAM溶药效果对悬浮物的影响效果研究

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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PAM溶药效果对悬浮物的影响效果研究

高波

大庆石化公司水气厂污水一车间黑龙江大庆163714

摘要:某公司污水处理厂主要采用生物处理的工艺,通过粉末活性炭与微生物的系统作用,起到去除高浓度COD的作用,工艺过程中使用PAM对炭泥进行沉降分离,本文主要对PAM的最佳浓度进行分析,通过对比出水悬浮物浓度,选取最佳投加方式,保证出水效果

关键字:污水处理聚丙烯酰胺浓度悬浮物

某石化公司污水处理厂主要采用的是生物处理技术,核心部分为曝气池和沉淀池,较传统的生物污泥曝气相比,该污水处理厂在生物曝气池中投加了粉末活性炭,后续经沉淀后进行泥水分离,因此,较传统的活性污泥法中,需要在沉淀池投加絮凝剂,以使水中的炭泥进行泥水分离,保证出水效果及悬浮物。投加的絮凝剂种类以及浓度是沉淀池泥水分离的重要因素。

1工艺过程

该污水处理厂选用的是阳离子聚丙烯酰胺,曝气池出水经过一个絮凝池,在絮凝池中投加PAM,通过搅拌机的作用,使得絮凝剂在池中与泥水充分混合后,进入沉淀池进一步进行泥水分离。

2PAM投加方式及存在问题

2.1投加方式

阳离子PAM加药装置配有溶药箱两个,加药泵三台,溶药箱每个2m3,加药泵每台2m3/h,采用工业水溶药。

2.2存在问题

阳离子PAM加药采用工业水进行溶药,存在以下缺点,一是工业水温度低溶药效果不好,经常出现药剂结块的情况,导致对污水中炭泥的絮凝效果差;二是受到工业水主管压力影响较大,若主管压力低,则会造成药剂不溶解,药剂结块,影响絮凝效果;三是若药剂浓度低或者药剂的溶解效果差,造成对絮凝池中炭泥的絮凝效果差,沉淀池泥水分离效果差,导致出水悬浮物高,对后续单元的运行造成较大的运行负担。

3PAM投加试验

3.1浓度对溶药效果的影响

采集曝气池出水,装于大烧杯中,向其中加入一定量的PAM,搅拌沉淀后,观察絮凝沉淀效果,并作对比试验。

通过统计计算,PAM加药量为每日0.6袋(25kg/袋),以污水处理量300m3/h计,合算为PAM投加量2.1mg/l。

试验分为4个组别:

A组:每日投加0.18袋,合算为PAM投加量0.63mg/l。

B组:每日投加0.3袋,合算为PAM投加量1mg/l。

C组:每日投加0.6袋,合算为PAM投加量2mg/l。

D组:每日投加1.2袋,合算为PAM投加量4mg/l。

(1)A组结果:

取1.6L曝气池出水,向其中加入PAM1.26ml,浓度为0.8‰,即PAM投加量为0.63mg/l。

沉降效果:碳泥能够快速下沉,并且液面之下为水质澄清。但是,液面上悬浮有大量细密的悬浮物。保持静止沉降10小时后,液面上的悬浮物仍然不能下沉。

(2)B组结果

取1.6L曝气池出水,向其中加入PAM2ml,浓度为0.8‰,即PAM投加量为1mg/l。

沉降效果:碳泥能够快速下沉,并且液面之下为水质澄清。但是,液面上悬浮有许多悬浮物,悬浮物有凝聚成小颗粒,也有细密的颗粒。保持静止沉降10小时后,液面上的悬浮物仍然不能下沉。

(3)C组结果

第一次取1L曝气池出水,向其中加入PAM2.5ml,浓度为0.8‰,即PAM投加量为2mg/l。

第二次取1.6L曝气池出水,向其中加入PAM4ml,浓度为0.8‰,即PAM投加量为2mg/l。

沉降效果:两次试验碳泥都能够快速下沉,并且液面之下为水质澄清。但是,第一次液面上悬浮有细密的悬浮物,第二次液面上悬浮有成小块的悬浮物。通过观察比A\B组的悬浮物要少。保持静止沉降10小时后,液面上的悬浮物仍然不能下沉。

(4)D组结果

取1.6L活性炭曝气池出水,向其中加入PAM8ml,浓度为0.8‰,即PAM投加量为4mg/l。

沉降效果:碳泥能够快速下沉,并且液面之下为水质澄清。但是,液面上仍悬浮有少量的悬浮物,且悬浮物已经凝结成大颗粒。通过观察比A、B、C组的悬浮物要少。保持静止沉降10小时后,液面上的悬浮物仍然不能下沉。

3.2温度对溶药效果的影响

本装置溶药采用工业水溶药,通过观察药剂槽溶药效果,工业水温度一般为0℃,药箱内有白色不溶颗粒,提高药剂浓度后,白色颗粒越多。将溶药水改为回用水后,回用水温约为15℃,观察药剂槽内无白色颗粒状,且温度越高,效果越好。

4PAM量确定

通过实验结果分析:

(1)PAM投加量减少,碳泥仍然可以快速沉降,且液面下都是澄清的。

(2)PAM投加量减少,会使液面出现更多的悬浮物,投加量越少,悬浮物越细密。

(3)PAM投加量增大,液面仍会出现悬浮物,不能彻底根除液面上漂浮的悬浮物。

(4)水温度约为15℃左右,该温度下PAM可完全溶解,不会出现药剂结块的情况

PAM量和溶解性既能使碳泥快速沉降,又能使液面上悬浮物保持在少量状态。但是为使回流碳泥内的PAM量减少,使碳泥具有良好的流动性,需要减少PAM投加量。若减少投加量,可减至1mg/l至2mg/l,此时液面悬浮的悬浮物程度与C组相似。若减至更低,则会出现大量细密的悬浮物,对出水水质和后续的砂滤系统都会造成影响。