QLH1200.40混匀取料机技术改造的一些想法

(整期优先)网络出版时间:2019-11-21
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QLH1200.40混匀取料机技术改造的一些想法

沈兴华

中天钢铁集团有限公司第二烧结厂原料江苏常州213000

摘要:2010年12月,中天钢铁南区原料场建成,新增两台设计能力为1200t/h的QLH1200.40型混匀取料机。设备运行至今,主体结构良好,但存在斗轮体运行振动大、斗轮支撑辊磨损严重、斗轮体圆弧滚道定位销和螺栓断裂、斗轮体弯板链拉断及脱落等问题。本文对上述问题提出了相应的技术改造。改造后,提高了混匀取料机运行的稳定性,保证了生产的顺利运行。

关键词:原料场;QLH1200.40;混匀取料机;技术改造

1、前言

2010年,中天钢铁南区原料场新建,新增两台QLH1200.40型混匀取料机,料场作业方式为一堆两取,主要向2台180m2烧结机供混匀矿。混匀取料机运行多年,主体结构情况良好外,但出现了设备振动大、故障率高、备件消耗高、维护成本高等问题。经常因突发设备事故而造成烧结机减产上料,影响烧结生产,为了解决存在的问题,对混匀取料机进行了技术改造。

2、设备故障

中天钢铁南区料场QLH1200.40型混匀取料机使用8年,存在设备振动大、故障率高等问题,主要问题:1、斗轮体支撑辊、侧辊辊面磨损严重;2、圆弧滚道定位销和螺栓断,引起圆弧滚道分段翘头;3、小车行走轮啃轨严重,造成小车脱轨及路轨磨损加剧;4、斗轮传动弯板链断及脱落;5、小车单侧辊运行,小车整体框架振动较大。

3、改造方案

利用大修时间,对QLH1200.40型混匀取料机进行技术改造,在利用原有大梁桥架及小车机构,对斗轮体进行改造。其目的是解决大机振动引起的设备故障率高的问题,混匀取料机斗轮结构图见图1。

3.2斗轮体圆弧滚道缺陷分析与改造

3.2.1圆弧滚道缺陷分析

1、轮体圆弧滚道与轮体采用定位销及螺栓连接形式,轮体半圈为6小段圆弧轨道安装,圆弧滚道与支撑辊为线接触滚动,线接触应力大,承载能力小,轮体摆动大,圆弧滚道定位销和螺栓易出现断裂的情况,如图3所示。

2、圆弧滚道定位销和紧固螺栓断裂后,半圈分段圆弧滚道会引起相邻的两个滚道产生圆弧面的错位,造成斗轮体晃动严重

3.3.2改造措施

1、在桥架大梁上部再增加一条轨道,同时增加侧辊,使小车运行更加稳定与可靠,大梁侧向轨道增加为两条,如图1所示(4为上侧增加水平轨道,6为上侧水平轨道侧辊)。

2、小车平台优化改造。小车中间平台8.5m,真个平台下沿无车轮组支撑,靠两侧的小车铰接牵引,为了提高小车运行稳定性,在小车平台下沿增加两只车轮组,如图5中2所示,以提高小车运行的平稳性。

3、小车车轮组轴承座强度差,易导致车轮组损坏问题。改造后,轴承座宽度加宽,从50mm加宽到100mm,两螺栓孔安装改成四螺栓孔安装,提高轴承座的承载能力。

4、结束语

中天钢铁于2018年10月份对南区料场混匀取料机进行了技术改造,通过文中所述的改造措施,成功解决了因振动大而带来的支撑辊、侧辊、车轮组故障率高、圆弧滚道错位、弯板链脱落等一系列问题,保证了生产的顺利运行。