弱酸阳床程控技术优化及实现

(整期优先)网络出版时间:2019-03-13
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弱酸阳床程控技术优化及实现

安红丽

中油电能热电一公司黑龙江大庆市163000

摘要:通过对顺流再生固定弱酸阳床来水水质、制水化学反应机理、床体因素、程控工艺等方面进行研究分析,提出床体树脂压实,自耗水量明显增加以及循环冷却水浓缩倍率增加,结垢问题日趋严重的技术解决方案,同时该项优化技术还能够进一步提高弱酸阳床的周期制水量,降低再生酸耗。

关键词:双流弱酸阳床;循环冷却水;碱度

1运行现状及存在的问题

大庆热电厂共计200MW燃煤供热机组三台、300MW燃煤供热机组一台。公司生产用水源自大庆水库水,化学水处理系统设计出力为3000t/h,生水经弱酸阳床(即弱酸阳离子交换器,以下简称弱酸阳床)软化后作为发电机组循环冷却水、热网补充水和生活消防水,其中循环冷却水补充水量为1560t/h。

弱酸阳床为顺流再生固定床,全公司共计12台。单台出力150t/h,高5.238m直径3.024m,弱酸阳离子树脂高1.5m,树脂采用D113型丙烯酸系弱酸阳树脂,工作交换容量3000mol/m3。

弱酸阳床共计就地手动、远方操作、程控三种运行方式,全年共再生弱酸阳床约523台。

1.1床体树脂压实,导致自耗水量明显增加。

由于连续制水运行,树脂逐渐压实结块,不仅使水流阻力增加,而且容易偏流。特别在夏季运行时,水库来水含盐量及有机物含量(溶解固形物)小,因此,床体的制水周期更长,结块现象更加明显,再生反洗时,需将程控反洗流量提升至220t/h,才能将树脂清洗干净,上述问题导致自耗水量明显增加。

1.2随着循环冷却水浓缩倍率的增加,结垢问题日益突出。

弱酸阳床提供的水塔循环冷却水含有一定的残留硬度,在凉水塔中连续蒸发浓缩过程中,循环冷却水浓缩倍率的逐渐增加,相应造成循环水的碱度提高,水中二氧化碳减少,随着碳酸钙的析出、沉淀,200MW机组三个凉水塔结垢日趋严重。

2问题研究及技术改进

由于树脂压实、循环浓缩倍率增加,导致生产废水残留硬度、自耗水率不断上升,直接导致生产用水成本及节能减排压力大幅上升,为此,我们围绕生水水质、制水化学反应机理、床体因素、程控工艺等方面进行以下分析:

2.1生水水质分析:

大庆热电厂所用水源为大庆水库来水。夏季时,由于嫩江水向水库补充江水,所以来水水质较好,水中杂质离子少,含盐量低,在这一阶段,弱酸阳床制水周期长。冬季时,水库来水浓缩、水质差,水中杂质离子多,含盐量高,这一阶段,弱酸阳床制水周期相对较短。

2.2弱酸阳床的制水化学反应机理分析:

生水经过弱酸阳离子交换处理,能将水中主要结垢成份如Ca2+、Mg2+、HCO3-去掉一大部分,其化学反应如下:

2RCOOH+Ca(HCO3)2→(RCOO)2Ca+2CO2+2H2O

2RCOOH+Mg(HCO3)2→(RCOO)2Mg+2CO2+2H2O

经过分析还可能存在的以下反应:

2RCOOH+CaCl2→(RCOO)2Ca+2HCl

2RCOOH+MgCl2→(RCOO)2Mg+2HCl

2RCOOH+CaSO4→(RCOO)2Ca+H2SO4

2RCOOH+MgSO4→(RCOO)2Ca+H2SO4

2.3床体因素分析:

影响弱酸阳床的主要因素有:弱酸树脂的性能,再生工艺参数、床体结构,对这三个方面的因素分析如下:

树脂的性能,弱酸阳床内填装了10000升D113弱酸树脂,经核算其工作交换容量为3mmol/l,符合D113树脂的性能范围,说明D113树脂的性能不存在问题,再生工艺参数。

弱酸阳床采用顺流再生,其采用的再生流速为3m/h.再生盐酸浓度为3%,进酸时间为40分钟,置换时问60分钟,再生参数符合常规工艺要求。

弱酸阳床自身结构存在一定不足:其床体直径为3.024m,流量偏小,靠近进口侧分配的再生液流量会偏大,而远离进口侧分配的再生液的流量会偏小,如果加大再生液的流量,流量分配不均问题会减轻,因此,我们加大了再生液的流量,再生液流量加大后的再生流速为4.68m/h通过试验把进酸量整到4.2t,同时把每个运行周期的制水量调整到11000m3,再生比耗值为2.03仍然偏大。

2.4程控工艺分析:

2.4.1反洗:以手动入口门控制反洗流量最大不超过150t/h,监测排水不得跑树脂,反洗到水清为止。

2.4.2正洗:控制正洗流量为100t/h,正洗到排水硬度(1/2Ca、Mg)≤0.8mol/l。

2.4.3再生:清水母管压力达到0.2MPa后,开启酸喷射器出、入口水门,调整再生流量30~35t/h。开启酸喷射器酸入口门,调整再生液浓度为2.4%。

2.5技术改进

针对生水水质变化情况和上述制水机理,经过研究分析,并通过近年的探索和运行实践,总结改进以下弱酸阳床程控技术。

2.5.1优化反洗时间、反洗流量,消除树脂压实对床体再生影响:

改造前在弱酸阳床再生时,床体程控反洗流量为220t/h,需30分钟才能将树脂洗净。经过研究,我们将反洗流量调整为260t/h,反洗3分钟,待冲开树脂层充分冲开后,立即将反洗流量减至120t/h,防止因反洗流量过大,造成树脂流失;反洗12分钟后,再将反洗流量重新增至260t/h,反洗3分钟,再次将反洗流量降为120t/h,反洗12分钟。经过优化的反洗程控,即能保证将树脂洗净,又能可节约反洗水量。

2.5.2优化正洗时间,实现节水防垢目地:

改造前弱酸阳床正洗流量为100t/h,正洗时间为30分钟。经过计算,用水存在过量问题。

弱酸阳床横截面积为7m2,弱酸阳床树脂层高度为1.5m,当流量为100t/h时,经过计算流速约为14.3m/h,仅需7分钟正洗,即可将床体内的再生残液冲洗干净,因此,将正洗时间由30分钟改为20分钟,在保证一定冲洗余量的前提下,还可以降低自用水耗。

同时,将正洗程控时间减至20分钟后,弱酸阳床出口水PH值同步降低,水中氢离子随之增加,同水中碳酸氢根反应后,有效降低碳酸盐类的含量,同步实现防垢的目的。

2.6改进后主要技术指标:

(1)、弱酸阳床自用水消耗由220t降为167t;

(2)、弱酸阳床周期制水量由10889t升至11696t;

(3)、弱酸阳床自耗水率由2.10%降为1.49%;

3成果应用情况

由于弱酸阳床是顺流再生固定床,在每一个制水周期都要进行再生,公司2017年共计再生弱酸阳床523台。

自2018年1月开始上述程控改进技术,已经全部应用在公司12台弱酸阳床的354台再生。(2018年1月~9月)

3.1应用效果

弱酸阳床是公司制水的重要设备,2018年全年预计再生弱酸阳床约487台,随着程控技术改进的应用,基本消除自耗水率不断上升、生产废水残留碱度提高的问题。

每年可为公司节约生产成本约30万元,同时降低产废水碱度,对于全公司节能减排具有更加重要的意义。

3.2经济效益分析

3.2.1弱酸阳床自耗水量下降产生的经济效益:

弱酸阳床自用水耗:包括反洗、再生、置换和正洗用水之和。

弱酸阳床程控技术改进前:

反洗:220t/h×0.5h=110t;再生:30t/h×1h=30t

置换:30t/h×1h=30t;正洗:100t/h×0.5h=50t

弱酸阳床自用水耗:110t+30t+30t+50t=220t

技术改进前弱酸阳床生产数据统计表

由上表可以看出月平均周期治水量由10889t,单台消耗:220T,自耗水率:2.10%

弱酸阳床程控技术改进后:

反洗:260t/h×0.1h+120t/h×0.4h=74t;再生:30t/h×1h=30t

置换:30t/h×1h=30t;

正洗:100t/h×0.33h=33t

弱酸阳床自用水耗:74t+30t+30t+33t=167t

改进后弱酸阳床生产数据统计表

由上表看出月平均周期治水量11696t;,单台消耗:167t,自用水率:1.49%。

同改进前2017年12个月比较,每台弱酸阳床再生自耗水量由220t降至167t,单台弱酸阳床可节水:220t-167t=53t,以水库来水每吨6.85元计算,按照年再生523台,每年可节约生产用水成本:

53t×523台×6.85元/t=189875(元)

3.2.2弱酸阳床单台制水量增大产生的经济效益:

2017年单台制水量平均10889t,改进后2018年单台制水量平均11696t,周期制水量增加807t,为此,节约弱酸阳床再生台数:

523-(523×10889&pide;11696)=36台

即改进后全年减少弱酸阳床再生36台,按照每台再生耗水量220t,每年可节约生产用水成本:

36台×220t×6.85元/t=54252(元)

3.2.3弱酸阳床再生节酸产生的经济效益:

由于减少弱酸阳床再生36台,按照每台再生使用盐酸3.5t,每吨盐酸385元计算,每年节约用酸成本共计:

36台×3.5t×385元/t=48510(元)

3.2.4弱酸阳床再生节碱产生的经济效益:

由于再生弱酸阳床36台产生的废酸液需加碱中和,按照每台中和需加0.3t碱,每吨碱950元计算,每年节约用碱成本共计:

36台×0.3t×950元/t=10260(元)

189875+54252+48510+10260=302897(元)

上述4项合计产生直接经济效益总计:302897(元)

3.2.5通过改变弱酸阳床正洗程控时间,提高循环水的酸度,降低PH值,达到水塔防垢的目的。

3.2.6全年减少36台弱酸阳床再生,节省人力物力,直接经济效益总计302897元,同时,对于公司节能减排具有更加重要的实际意义。

3.4前景预测

弱酸阳床程控技术改进,思路清晰,技术实用,可操作性强,对于国内同类型电厂机组或同类型弱酸阳床,都可以采用此优化技术,具有一定的推广作用,在节约用水、节酸碱成本的基础上,同时降低生产废水碱度,对于节能减排具有更加重要的实际意义。

作者简介:

安红丽(1971-),女,吉林省公主岭市,成人大学学历,技师,研究方向电厂热工自动化。