浅谈空预器堵塞的原因及解决措施

(整期优先)网络出版时间:2020-12-09
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浅谈空预器堵塞的原因及解决措施

王晓玲

国能福泉发电有限公司 贵州省福泉市 550500

摘要:某公司2×600MW机组投产后堵灰严重,通过原因分析,找出了空预器堵塞的主要原因,并通过对空预器的改造及运行调整,解决了空预器堵灰严重的问题。

关键词:空器预热器、堵灰、硫份、换热元件、烟气导流板

  1. 前言

某公司DG2141/25.4-∏7型锅炉的空预器是由东方锅炉厂生产的LAP13494/2500型容克式三分仓空气预热器,转子直径 Ø13494 毫米,转速为0.99r/min,蓄热元件高度自上而下分别为 400、1050和1050毫米,冷段1050 毫米蓄热元件为搪瓷元件,热段1450mm蓄热元件为碳钢,其中热端换热元件板型为DU板型,冷端板型为DUF板型。每台预热器热端及冷端分别配有一台IK-525-DM型吹灰器。吹灰汽源压力要求1.4MPa,温度350℃。

两台机组自168试运行后,先后多次出现过严重堵塞,直接影响了锅炉的安全经济运行。

  1. 空预器堵灰的情况

(1)#1机组168试运行期间,发现空预器烟气侧A侧压差3.5~4.0KPa,B侧压差4.5~5.0kPa,停机检查堵塞比较严重,如下图所示:

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(2)2013年1月20日机组启动后运行一个星期,空预器压差达到了3.1~3.5kPa,堵塞现象明显。

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(3)2013年4月9日机组再次启动,运行3天后,空预器压差持续上升达到2.6~2.8kPa,4月15日机组停运。4月20日至5月8日我公司自己组织人员进行了空预器清洗,堵塞部位主要为热端中间层,热端第一层和冷端未堵塞。检查冲洗合格后进行了风机抽风和暖风器加热烘干。2013年5月15日机组再次启动,运行一个星期后,空预器压差至3.0kPa左右;5月28日机组停运,检查堵塞部位主要为热端中间层。堵塞情况如下图所示:

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  1. 堵灰的原因分析

(1)吹管结束后调试单位要求用水对空预器进行冲洗,冲洗后未进烘干就投入运行;

(2)省煤器灰斗输灰出力调整偏小,造成大量粗灰聚集至空预器;

(3)空预器火灾报警装置冲洗水电磁阀损坏,造成冲洗水大量漏入空预器;

(4)煤的含硫量偏高,造成空预器冷端低温腐蚀;

(5)由于烟道设计上的原因,造成空预器入口烟气分布不均,引起空预器受热面局部灰量过大,导致积灰逐渐加重;

(6)锅炉本体与空预器吹灰流程不对,未先将空预器吹净而是先吹炉本体,造成空预器大量积灰。

(7)空预器换热元件的板型阻力过大。

(8)吹灰器喷口与受热面的距离大于设计值,尤其是冷端,引吹灰效果下降;

(9)运行没有严格按照要求进行吹灰,主要为吹灰蒸汽压力偏低,疏水效果不佳,造成吹灰蒸汽带水。

4 解决措施

(1)对空预器进行冲洗时,必须吊出每一组换热元件进行检查,确保冲洗干净,投运前必须采取有效办法对空预器换热元件进烘干;

(2)对空预器火灾报警及消防水系统必须经常检查,防止有水漏入空预器;

(3)在空预器入口增加烟气导流板,保证空预器入口烟气分布均匀;

(4)保证省煤器输灰系统的出力,严禁省煤器灰斗出现大量积灰的现象;

(5)提高空预器冷端综合温度,减小空预器冷端的低温腐蚀;控制硫酸氢氨的结晶点分布在最下层且尽可能接近表面;

(6)定期对脱硝系统喷氨量进行计算核对,以防脱硝系统效率下降,喷氨量过大,引起氨遥逸率增大,最终产生硫酸氢氨腐蚀;

(7)对换热元件的波进行相应改进;

(8)控制好空预器的漏风率,防止漏风率过大,降低排烟温度且增大了空预器的阻力。

5 结论

通过对空预器的上述改造及运行调整,现空预器运行情况较好,空预器能长期稳定运行,空预器进出口烟气压差能控制在设计范围内。