远程控制试压泵气控针阀的改进

(整期优先)网络出版时间:2022-07-21
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远程控制试压泵气控针阀的改进

田原

中石化胜利石油工程公司黄河钻井总公司,山东 东营357000

摘要

介绍了当前远程控制试压泵气控针阀的原理,并分析了密封失效的原因。后对气控针阀的结构进行了改进,改进后的气控针阀寿命长、故障率低,降低了试压成本,提高了试压工作效率。

关键词:气控针阀;远程控制试压泵;液力助封;改进

气控针阀是远程控制试压泵中的重要部件。井控装置试压操作人员通过远程控制气控针阀的开闭状态,遥控试压件进行卸荷操作,避免了试压操作人员进入试压区内进行泄压操作,确保操作人员的人身安全。目前,远程控制气动试压泵上的气控针阀存在着使用寿命短、价格昂贵的缺点,且气控针阀密封失效时无法进行修复,只可进行更换处理。经设备使用半年来的统计,平均每进行22次试压卸荷动作,便会造成一只气控针阀的密封失效。直接影响到试压工作效率,并使试压设备维修维护成本大幅增加。

1 气控针阀的原理及密封失效原因分析

气控针阀的结构如图1所示。气控针阀主要由压力弹簧、气缸、阀体、阀杆、阀座等部件构成。气控针阀的原理可简述为:当气控针阀处于关闭状态时,弹簧顶住活塞带动阀针向下运动,阀针与阀座紧密配合,实现可靠密封;当上游电磁阀动作,高压气体经过电磁阀对气控针阀进行供气时,压缩空气作用在活塞上,活塞带动阀杆,克服阀杆动作摩擦力和弹簧弹力,带动阀杆向上运动,使得阀杆与阀座分离,实现试压系统的卸荷。

1—压力弹簧;2—气缸;3—阀体;4—阀杆;5—阀座

图1:气控针阀的结构示意图

围绕着由于气控针阀造成的密封失效这一中心,对使用此结构的气控针阀密封失效问题进行原因分析:①气动泵经常在高压条件下工作(70MPa),且由于气动泵的升压特点,在升压过程中激动压力较高,较高的激动压力中和了一大部分弹簧向下的顶紧力,使得阀针与阀座的顶紧力减小,降低了密封效果;②阀针与阀座的材质均使用优质合金钢经机加工热处理制成,经测试,硬度仅为HRC 58,经过多次的承压与卸荷,极易被试压介质冲蚀;③试压介质中可能存在杂质,较大颗粒杂质堵塞在阀针与阀座之间,造成密封面密封不严,加剧了试压介质对密封件的冲蚀;④气控针阀在高压使用的过程中,随着使用次数的增加,使得运动密封部件磨损加剧,密封部件的配合间隙发生变化,也是造成密封失效的可能原因。

2 气控针阀的改进

针对以上原因分析,首先考虑进行气控针阀的结构改进。改进原则为:改进方法简便易行,尽量不改变整个阀体进出液口的位置,使得改进后的气控针阀既可在原有部位进行替换,又可解决由于气控针阀造成的密封失效问题。

改进后的气控针阀结构如图2所示,由气缸、阀体、阀针、密封球、球座、初始密封弹簧等部件组成。原理可简述为:改进后的气控针阀处于密封状态时,初始密封弹簧将密封球顶在阀座上提供初始密封,升压过程中,随着从阀件右端入口处进入的试压液压力升高,密封球与阀座之间的作用力也随之增大,试压液助封作用明显,密封可靠。试压完成后接通气源,活塞自上而下推动阀针向下移动顶开密封球即可实现泄压,泄压完毕后进气口(保压)得气,使得阀针上行,密封球在始密封弹簧的弹力作用下,推到阀座上实现初始密封状态。

1—气缸;2—阀体;3—阀针;4—密封球;5—球座;6—初始密封弹簧

图2:改进后的气控针阀结构示意图

2.1 整体密封原理的改进

创新性地将防喷器液力助封的设计思路引入气控针阀。液力助封是指:由于密封体在压力液中的受压的面积不均衡,从而导致整个密封体向液出口处受压的现象。试压介质压力越大,助封效果越明显[1]。应用在改进后的气控针阀中,弹簧将密封球顶在阀座上,为整阀提供初始密封,后由于试压液体的逐渐升高,液力助封的作用也逐渐增强,形成可靠密封。

2.2 密封部件的改进

首先是密封部件的材质改变使表面硬度增高。改进后气控针阀的密封球和阀座均为陶瓷材质,使得密封部件的表面硬度达到HRC 95以上。表面硬度作为影响密封效果的关键因素,使得密封部件抗冲蚀能力大大增强,直接将影响阀件整体的使用寿命。

其次是密封部件形状改变。与之前固定的阀针和固定的阀座不同,改进后气控针阀的密封球为一球形密封件,当气控针阀内部压力波动(即卸荷)时,密封球可在阀座内进行旋转和蠕动。在泄压的过程中,试压液的冲刺位置不停地改变。因此,改进后的气动针阀整个球面都有可能是阀的密封面,减小了试压介质对密封部位的冲蚀,相较于改进前固定阀针阀座的线性密封,改进后气控针阀的可能密封面积大大增加。

3 应用情况

对改进后的气控针阀进行了安装并进行使用,安装使用结果表明:①改进后的气控针阀替换性好。改进后的气控针阀外形大小,液体进出口的位置均无改变,可完全在原位置替代旧阀使用。②改进后的气控针阀使用寿命明显增加。目前已进行了120余次卸荷动作,密封效果依然良好,拆开阀体后进行检查,密封部件无损伤,按照当前的使用状况,保守预计使用寿命将提升5倍以上。

4 结论

(1)对远程控制试压泵的气控针阀进行了结构和材质改进,主要改变了密封形式与密封件材质,解决了旧气控针阀经常发生密封失效的问题,降低了设备的故障率与设备的维修时间,提高了试压工作的效率。

(2)改进后的气动针阀使用寿命大幅提高,减少了旧阀更换的次数,整阀在正常工作下的使用寿命将提升5倍以上,使得单次试压成本降低。

(3)本次改进将气动针阀的结构改进和设备过滤系统的整体改进相结合,以气控针阀为分析节点,从整个试压泵系统的层面,对产生气控针阀密封问题的所有重要及可能因素进行统一协调改进,最终解决密封失效问题。

参考文献:

[1] 中石化集团公司井控教材编写组.钻井技术、管理人员井控技术[M].山东东营:中国石油大学出版社,2013:195-196.