国能新疆化工 新疆维吾尔乌鲁木齐 831400
摘要:本文针对国能新疆化工德士古气化炉设备,其中运行设备的激冷水过滤器易于堵塞,激冷水分配不均匀等问题,进行了原因的剖析,并提出相应的对策。在进行了改造后,对其运行的效果进行评估。
关键词:德士古;气化炉液位;煤气化;改善总结;剖析评估
一、概述
国能新疆化工公司的主要生产项目为180万t/a的煤制甲醇项目及68万t/a的甲醇制烯烃项目,此为煤制甲醇的相应配套设备。
煤气化装置中,使用了GE水煤浆的加压气化工艺,该气化炉的尺寸为ϕ3200x19400 mm,4开4备用,汽化压力6 .5MPa,温度为1356摄氏度x。为了适应180万t/a的甲醇合成装置所需要的粗水煤气,该工艺可产生( CO+H2)气体为每小时540000立方米,以满足需要。每一座气体炉的常规处理能力为1500t/d,最大负荷为1900t/d。
水煤浆气化技术是利用气流床反应器,在无加压催化的情况下,利用纯氧和水煤浆为原料,进行部分氧化反映。在这种高温度条件下,反应速度比较快,气化过程速率通过传递工程来调控。
气化过程中,采用高温反映通过激冷环冷却,文丘里洗涤,再经炭洗塔清洗,使反应气体冷却到243摄氏度左右,再送入下游转换设备。
该设备在2016年6月3日首次投入试验。在连续40天的运行过程中,气化炉的液面出现了明显的变化,通过增加了冷却器的激冷量和减少了炭洗塔的进口温度,该设备可以正常工作,但是在以后不得不进行减量倒炉。
通过几个技术改进和问题分析,使气化炉的水位得到了很好的控制,达到了单个烧嘴循环(75天),可以根据预定的顺序进行倒炉和维修。
二、问题分析与改进评价
(一)气化炉激冷水分布平衡管堵塞
1、现象及成因剖析
2016年6月,气化炉投入使用后,出现4块托砖板的温度偏差较大,气化炉液位偏低,3个气化炉液位偏差较大,被迫降低产量,最终造成停工。初步分析是由于气化炉内有水份。停机后的检验结果表明,每一次都有2-3个均匀的激冷水分配管路出现阻塞。认为其根源在于:激冷水分配系统的均衡管路存在问题,致使给水分配不均匀,从而引起了激冷水的偏移。
3个气化炉都有上述问题。每次汽化炉停车后,必须将激冷式冷却器均匀分配管道拆除,然后使用高压水枪进行冲洗,然后重新投入。这个问题造成了停机维修时间较长,加重了工作量,增加了成本。
2、改进方法
采用激冷水分配的方法,使气化炉激冷环内的水分得到更好的分配。在激冷水进入炉内激冷环之前,在气化炉外围布置了一个直径为25.4厘米的激冷水分布平衡管,再由6个平均分配的15.24 cm的分支管道将冷却液送入炉内激冷环。通过对试验结果的初步研究,发现:在激冷式均衡管道中,6个分支管道尽管均布,但其上、下游分支管的入水却是不均衡的;由于管路直径的改变,使激冷水的流动区域增大,从而降低了水流的速度,因此在激冷水流中,由于水流的阻力差异,会造成激凉液中的悬浊液沉淀,从而造成了下游的压力损失。
经过研究,决定采用二次平衡管增设的方式,首先将25.4厘米的激冷管分成两条20.32 cm的激冷管,然后再引入激冷水分布平衡管,二次平衡管要求:将一个均匀的冷却介质均匀地分成2个部分,每个部分用法兰联系起来,每个20.32厘米的激冷水水管分别与一个平衡管相匹配,然后从两个部分分别注。这种方法可以方便地对管道进行定时的清洗,也可以防止由于水流过慢而造成的水流堵塞。
3、效果评估
经过改进后的气化炉液面可达到50%-60%,系统操作稳定,解决了平衡管结垢堵塞的问题,有效地减少了管内的清洁费用。
(二)激冷水过滤器的阻塞
1、现象及成因剖析
激冷水(黑水)的功能是为了避免激冷环内的固体粒子阻塞激冷环的环缝,导致喷射不均匀,导致激冷环和下降管道的破坏。该设备在实际操作中,气化炉大修后,投入材料运行约55天,由于过滤器中的渣和灰在滤筒中不断堆积,阻塞内部的滤网,导致过滤器压力的升高,激冷器的给水流量降低。因为激冷水是一种高温、高压的流体,因此,在这种情况下,阀体腐蚀很大,很容易导致滤器不能分离,使其不能更换。激冷水与气化炉的运转密切相关,当水量下降到一个临界值时,系统就会自动跳车,影响锅炉的长期稳定运转,因此必须进行相应的改进。
2、改进方法
在改建之前,过滤器内部的滤框被设置为“U”形,而将其改置成为倒“U”形放置。经过改进,过滤框可容灰尘体积增大3次,能够在底部排污口定期进行在线排放。
3、效果评估
经过改进后,气化炉在70~80天的运行其间,激冷水过滤器的压力差值在常规值范围内,激冷水量保持在一个平稳的水平,从而延长了其工作周期。由此可以看出,这项技术的改进已经取得了明显的成效。
(三)锁斗泄压故障率
1、现象及成因剖析
锁斗式是气化炉排渣的重要环节,该设备的锁斗的正常压力在6.2 MPa或更大的水平下运行,锁斗排渣30分钟/次,在每一次排渣之前,锁斗中的6.2兆帕的压强必须在释放后进行排渣;泄压阀后管路到气化7层的锁斗冲洗水罐泄压,泄压阀设置在汽化3层,在泄压时,压强从6.2 MPa下降到0 MPa,因为泄压阀后管道长度很大(34米),并且有7个弯,因此管道和阀门在泄压时会产生较大的震动。造成管道震动的主要后果有:泄压阀容易受损,维修周期缩短,维修费用增加;由于管道的震动,管道支座时常发生变形断裂,影响了施工的安全性。通过对锁斗泄压时管道压差大、阀门后管路长度和弯曲多等因素的研究,得出了影响管道安全运行的主要因素。
2、改进方法
经过实地讨论,在泄压阀门后加管线至烘炉水封槽除渣池,这一部分是一条8米左右的低压管道。在渣槽发生故障维修后,该管路必须关掉,并可再次切换到冲洗水罐泄压。后期增设了一块盲板,保证了大修过程中的安全性。
3、效果评估
通过对其进行双向泄压,达到了减震效果,并将其寿命从4个多月延长到12个多月。管道支座的破损程度明显下降,维修费用也相应降低。
(四)捞渣机的故障
1、现象及成因剖析
该煤气化装置采用GBL1.3X21系列刮板捞渣设备,是一种适用于气化炉的机械除渣设备。在电动机驱动下,通过减速装置驱动链和刮刀,将从气化炉中排放的废渣刮出渣池。刮板捞渣器设在炉底,锁斗式排渣孔与渣仓体系相连,实现了持续的排渣及运行。
该渣池的残渣是一种酸性物质,具有腐蚀性。它的 pH为6.5-7.5,其中主要含 CO、氯离子,碳酸根离子等。由于渣槽中的粗渣具有很强的腐蚀性,所以在作业条件下,常会出现刮板倾斜、链条松动或脱落、电机过载、跳闸等故障。该设备是1个气化炉对应1个捞渣设备,如果捞渣设备故障,不能在线维修,必须减少气化炉的数量,否则将会造成很大的损失。
2、改进方法
在原有的废渣管线盲板前方,增设了一条排渣管和一块盲板,三条新添的排渣管道由联通管连通,3台捞渣器可以相互转换。
3、效果评估
通过对捞渣器进行了改进,在捞渣器发生失效后,可以正常地转换到其他捞渣器,避免了由于捞渣器的失效而导致的降负荷或退气停产的问题,从而为稳产赢得了一定的时间。
(五)上升管和下降管之间的积灰
1、现象及成因剖析
因原料煤批量调换,操作到了中晚期,液面骤升,导致气化炉带水较为厉害,不得不进行减量的倒炉。停机后,在上升管和下降管间出现了大量的灰尘。在高热负荷条件下,可采用增大升降管道间隙的方法实现。
2、改进方案
原来的上升管的内径是1257.3mm,而下端则改为钟罩形,下部上升管1500毫米处的直径增加到1500毫米。由此,上升和下降管道的断面尺寸增大242.7毫米,激冷室内的热负荷显著降低。
3、效果评估
通过对工艺参数进行了优化,达到了固、液两相分离的目的,降低了气化炉的热负荷,提高了操作的灵活性,使气化炉液面保持了稳定,使设备的工作更加顺畅。
结论
在煤气化装置的工业企业中,煤气化化设备在实际生产中出现了许多问题。通过上述的改进,使气化炉的液面稳定性得到了很好的改善,保证了设备的长期平稳运转。
参考文献
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