一种新型滚齿夹具的设计

(整期优先)网络出版时间:2022-10-19
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一种新型滚齿夹具的设计

沈娟娟1  ,李,胜2

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司,浙江 杭州 311203

杭州速博雷尔传动机械有限公司,浙江 杭州 311227

摘要:在滚齿工装中通过增加密珠型钢珠套可提高心轴自定心精度,减少因装卸引起的反复校正误差,不但提高了加工精度,提高了加工效率,而且减小了工人的劳动强度。

关键词:蜗轮、滚齿工装、密珠型钢珠套。

公司承制的一种全铜齿圈蜗轮,其结构比较特殊,使用公司现有的夹具加工满足不了GB10089规定的5级精度要求,齿部跳动达到了0.01mm以上,加工效率也低,主要浪费在装夹时的校准和检测前的校准上。为改变这一现状,开展了滚齿夹具的改造工作。

一、改进前的夹具结构

滚齿夹具与检测心轴分开使用,滚齿完成后,卸下蜗轮,装在检测夹具上,找正,再进行相应的测量。这样不但给检测造成的很大的不便,效率低,而且铜蜗轮材质非常软,又需要二次装夹极易造成磕碰伤,破坏精度。尤其在加工调试阶段,这种加工模式的不利严重影响了生产效率。传统的滚齿工装结构如图一。

二、改进后的夹具结构

2.1、夹具改进思路

为了解决这种蜗轮的加工与检测的现状,最好的办法是将滚齿夹具与检测夹具合二为一,滚齿结束后拧开螺钉3,然后将蜗轮与夹具整体卸下,直接在齿轮测量中心上进行齿形、齿向、齿距等误差的测量,也可以在啮合仪上进行啮合斑点的测量。新设计的夹具机构如图二:

2.2改进后夹具的优点

这种工装采用分体式结构,下部分为底座,在底座孔内安装了密珠型滚珠套,上部分为心轴,心轴与底座之间通过滚珠套连接,滚珠套精度高,具有自定心功能,能消除因多次装夹产生的误差,而且密珠拆换方便,且成本低。

三、验证效果

以公司承制的模数M=5,齿数Z=41,精度要求为GB10089 5级的蜗轮为实验,经检测加工出的蜗轮精度完全满足设计要求,而且省去了检测前的校准用时3-4min,提高了生产效率,也降低了成本。

四、结论

通过工装改进解决了此类特殊蜗轮的滚齿问题,实现了滚齿基准与检验基准的统一,达到了滚齿调试过程中不用反复拆装和校准的目的,保证了加工精度。经验证,该工装可以满足生产需求,所加工蜗轮的精度达到了设计要求,满足客户的技术和交期要求。

参考文献:

1、成大先主编,机械设计手册,北京,化学工业出版社

2、齿轮手册编委会编,齿轮手册下册,机械工业出版社