吉林油田致密油水平井固井技术

(整期优先)网络出版时间:2022-11-17
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吉林油田致密油水平井固井技术

李阳,刘宁泽,杨棋翔

渤海钻探第一固井分公司,吉林  松原

摘要]分析了致密油水平井固井施工难点 (包括下套管难度大、套管不易居中、替驱不干净、对水泥浆性能要求高等),并提出了具有针对性的措施,即套管安全下入技术 (包括井眼净化、模拟通井和漂浮固井技术)、套管居中技术 (包括扶正器选型及加放、套管居中度校核)、变排量注替技术、固井前置液体系。现场应用表 明,采取上述措施可以提高固井质量,能 够 为致密油水平井固井施工提供参考。

[关键词]致密油;水平井;固井技术

为了满足分层、分段开采和穿层压裂等后期压裂增产改造的需要,这对固井施工质量提出了更高的要求。而致密油水平井水平段长 (一般在1000m 以上),其井眼轨迹特殊,这给固井施工带来了困难。

为此,笔者对致密油水平井固井技术进行了探讨,以便为提高固井施工质量提供帮助。

1 致密油水平井固井难点

1.1 套管不易居中

套管在自重作用下易靠近井壁下侧,而套管偏心影响岩屑携带及注水泥驱替干净效果,因此套管居

中是提高固井质量时必须考虑的问题。

1.2 替驱不干净

水平环空顶替过程中,前置液易发生指进效应[1],而且顶替排量越大指进效应越明显,从而造成水

平段环空顶替不充分而影响水泥环的胶结,尤其在大位移水平段环空顶替过程中,指进效应会进一步显

著,即随着顶替接触时间的延长,宽边与窄边推进的差距会增大,使得水泥浆和钻井液发生不必要的掺

混,从而造成替压升高顶替困难的现象。此外,在大斜度 (井斜大于30°)段和水平井段环空下部,由

于岩屑和重晶石的沉淀堆积或固相颗粒浓度的提高,导致黏度增加,最终造成难以驱替干净的问题。

1.3 对水泥浆性能要求高

在重力作用下,大位移水平段处的水泥浆沿水平井眼径线方向沉降,水泥颗粒沿水平井井眼轴线方

向重新排布,若水泥浆沉降稳定性较差,会导致大位移水平段处的水泥环强度不均匀,影响水泥环整体

的胶结质量和均匀性。此外,水泥浆在水平井中凝固时,容易在水平井眼上侧形成游离液通道,这会引

起油气水窜问题,严重时还会影响后期压裂等增产作业。

1.4 井眼条件差

大庆油田特有的薄砂岩储层致使井眼轨迹控制难度加大,同时随着水平段的增长,部分呈上倾水平

井。此外,浅层岩性疏松,造成井径扩大严重且不规则,使井眼椭圆度加大。

固井相关技术对策

2.1 套管安全下入技术

1)井眼净化 优选排量进行大排量洗井,循环2~3周后进行重稠浆举砂,适当调整钻井液性能,

从而有效地携带岩屑和固相颗粒,充分清洗井筒,为套管顺利下入提供良好的井眼条件。

1f885437aa2a6f42c3b86816dc3fa0bcefad614a5534a7e4864b6f4319d0fc2)采用漂浮固井技术

在套管 串 结 构 中 加 入 漂 浮 接

箍 (见图1),下套管时,将

漂浮 接 箍 连 接 在 套 管 柱 上,

在套管 内 构 成 临 时 屏 障,漂

浮接箍 以 下 的 套 管 柱 内 充 满

空气,而 漂 浮 接 箍 以 上 的 套

管柱内 充 满 钻 井 液,这 样 增

加了漂 浮 接 箍 以 下 部 分 套 管

06d6fa14629e37520cd16a9bd6782cd4_1846771533336917柱的浮 力,使 下 部 套 管 串 在

下套管过程中处于漂浮状态,

降低了 套 管 下 入 的 阻 力。同

时,由于 漂 浮 接 箍 以 上 部 分

的套 管 柱 内 充 满 了 钻 井 液,

可以增 加 将 套 管 柱 推 入 井 眼

内的压 力,从 而 实 现 套 管 顺

利下入。

2.2 套管居中技术

1)扶正器选型及加放

半刚 性 扶 正 器 (见 图 2) 的应用既 起 到 井 壁 清 洁 器 的 作用,同时也改善了环空流态,显著提高了泥饼和滞留泥浆的清除效果。在现场施工中,采用半刚性扶正器与弹性扶 正 器 (见 图 3)组 合:井 斜 80°井 段 到 井 底 处,每 根 套 管 加 放 1 只半刚性扶正器;井 斜30~80°井段,每根套管加放1只扶正器 (半刚性扶正器与弹性扶正器交替使用)。此外,井斜30°井段到设计返高处,每根套管加放1只弹性扶正器。

2)套管居中度校核 在现场作业时,应对单井封固井段套管居中情况进行校核。实际校核结果表明,水平井段套管居中度最小为80%,造斜井段套管居中度最小达到74%,直井段达83%以上。

2.3 变排量注替技术

在施工过程中,采用变排量注替技术以提高顶替效率,即在隔离液及水泥浆出套管底角时,在保证注灰密度的前提下提高注灰排量。此外,在替浆前期采用大排量进行顶替,这样可以减小 U 型管效应,从而改善顶替效果。

2.4采用固井前置液体系

针对致密油水平井水平段长的特点,研发了一套新型固井前置液体系。该体系中表面活性剂作为冲洗悬浮剂,重晶石 作 为 加 重 剂,并 加 入 流 型 调 节 剂 以 调 节 其 流 变 性 能,其 主 要 特 点 如 下:密 度 适 中(1.0-1.80g/cm3);24h沉降 稳 定 性 好 (≤0.02g/cm3);与钻井液和水泥浆体系具有良好的相容性;流变性能可调,可根据井况将前置液设计成紊流或塞流顶替模式,这样能够使其保持较低的黏度而易于施工。

3 现场应用效果

以吉林油田黑81G平4-14井为例,其完钻井深4043m,完钻垂深2511m,水平段长1670m。该井固井施工流程如下:①采用双机双泵大功率水泥车施工,这样能够进行密度、流量和压力监测,从而满足施工要求;②固井施工前进行管线试压。注水泥管线试压20MPa,替浆管线试压24MPa,稳压10min;③注入 冲洗隔离液16m3 (密 度 1.08g/cm3);④ 注 入 低 密 度 水 泥 浆 22m3(平 均 密 度1.52g/cm3),注入 常规 水 泥 浆 49m3 (平均 密 度 1.88g/cm3),注水 泥 排 量 1.7m3/min;⑤ 替顶替液44.6m3 (排量1.2~1.7m3/min),碰压20MPa,套管 试 压24mpa,稳压10min不降,敞压。候凝48h后声幅检测表明,分段压裂时没有发生层间窜的现象。目前,共完成致密油水平井固35口,固井质量合格率100%,优质率达75%,取得了良好的效果 。

[参考文献]

[1]万仁薄 .现代完井工程 [M] .北京:石油工业出版社,2000.

[2]SY/T5334—88,套管柱结构与强度设计标准 [S].

[3]屈建省,许树谦,郭小阳 .特殊固井技术 [M] .北京:石油工业出版社,2006.

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