NK63/71/0型凝汽式汽轮机速关阀异常关闭原因分析

(整期优先)网络出版时间:2023-02-27
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NK63/71/0型凝汽式汽轮机速关阀异常关闭原因分析

张宇

辽宁东方发电有限公司   113007

摘要针对辽宁东方发电有限公司2号机组小汽轮机在运行中速关阀异常关闭的事件,通过对小汽轮机运行工况、蒸汽系统、调节系统和速关阀结构的分析,采用排除法对多次出现的无报警速关阀异常关闭现象进行了试验、系统分析,并找出速关阀异常关闭的原因。在对系统进行改造后,未发生同类事件。

关键词小汽轮机;速关阀;逆止门;速关阀蒸汽滤网

一、故障征兆

   我公司汽轮机为哈尔滨汽轮机有限公司生产的350MW亚临界、凝汽式汽轮机,配置1100%容 量的锅炉给水泵,驱动汽轮机为杭州汽轮机厂生产的NK63/71/0型凝汽式汽轮机。2019年-2021年2号小汽轮机共发生了5次跳闸现象,共同点均是小汽轮机高调门开启一段时间后,在无征兆的情况下突然跳闸。机组跳闸前瞬间没有任何征兆,且运行参数正常 。跳闸后,除报警信息显示 “MEH跳闸(速关油压低0.3Mpa)”外,无其他信息 。

5次小汽轮机高调门开启时间对比分析:

时间

高调门单带小机-跳闸用时

高调门最大开度(%)

高调门前压力MP

2019年10月31日

2分钟

62

1.6

2019年12月23日

2分钟

50(热工限制)

1.7

2020年05月13日

3分钟

80

1.25

2020年05月29日

25分钟

80

1.18

2020年05月29日

4分钟

78

1.5

检查过程

   问题可能存在于液压 、机械或热工控制系统 。可能的故障源可细分为六类:  调节油路 、危急保安装置 、速关阀、速关组件 、错油门 、仪表控制,故采取了逐项排除法找出故障原因。

3.1仪表控制故障

    电子调速器故障引发跳机 。从电子调速器原理了解,假若是电子调速器故障,它引起的跳机是通过转速设定值突然归零,从而使电液转换器输出为零,调门关闭而实现,该原因可排除。对小机转速逻辑排查情况:排除了小机转速差故障保护动作导致小机跳闸现象。

3.2 错油门部套失灵

   错油门滑阀与滑阀套定位不合适或由于磨损过封度变小,可引起油压波动,或瞬间对油动机的给油量不足,致使机组跳机。但通过静态试验,排除了油动机给油量不足的问题 。解体错油门检查磨损情况 、对滑阀套进行重新测量定位 。

3.3速关阀内部泄露,回油不畅,致使速关阀动作。

    从速关阀结构上分析,速关阀关闭造成跳机可能性极大 。 汽轮机启动时,启动油  (0.6~0.7MPa)  把缸套推向前端和活塞盘接触形成封闭活塞,主汽阀关闭 。通过启动装置,启动油和速关油转换,速关油压增至正常压力0.65~0.72 MPa,而启动油压减为0,这样,整个活塞就在速关油的推动下向后端移动至止动位置,同时速关阀打开,蒸汽进入高调准备冲转 。速关阀油缸各油管都是从顶部进出,也就是整个油缸充满油后才有油从回油管中排出。活塞的泄漏有三个方面:一是从缸套和油缸壁的间隙泄漏二是从缸套和活塞盘接触处泄漏,三是阀杆和活塞盘连接处泄漏 。不管泄漏从哪方面来,如果排油畅顺,缸套内部不会形成憋压,活塞盘在0.7MPa以上的油压作用下克服弹簧力压紧缸套没有问题 (前面通过逐步降低油压的试验已证明,只要0.36MPa压力就可克服弹簧力使活塞盘同缸套封 闭成整体)。如果速关阀内部泄漏,回油不畅,就会在活塞 盘和缸套间产生背压,致使速关阀弹簧动作 。因为泄漏是 缓慢增大的,所以此种情况的跳机有一定的周期性,也与 机组的振动有关,但与本机组的无规律跳机不吻合。为保 险起见,解开速关阀回油管引一路透明管道作为回油,发 现泄漏不大。通过速关阀活动试验,验证其动作正常,并且解体速关阀检查油缸壁、活塞盘和缸套的磨损及密封情况,均无异常,无需通过增大排油截面或减少泄漏的方式降低背压。                           

3.4 小机推力瓦检查

   推力间隙实测为0.47mm(标准为0.39-0.53mm),符合质量标准。 

   2021年6月,在2号机组B修停机后对小汽轮机开展高调门静态试验,高调门开度200%、运行30分钟油压未发生波动,无保护动作现象、交流油泵电流未发生波动现象。通过以上检查及静态试验基本排除了设备故障造成速关阀异常关闭。

三、小汽轮机速关阀异常关闭分析

    小汽轮机设计工况点为主机点THA工况,工作汽源为主机四段抽汽,在低负荷阶段四抽压力较低的情况下,使用备用冷再汽源,其汽源切换点为主机40% THA 工况。设计上没有考虑冷再汽源单独带满负荷的工况。

    当机组功率下降,四段抽汽不足以维持小汽轮机转速,需要开启高调门来补充蒸汽流量。高调门开启后,其门后压力必须高于四段抽汽压力才能补充进汽,所以就会排挤四抽。补充进汽后,四抽与冷再蒸汽混合,汽温降低,小汽轮机的入口蒸汽比焙下降,相对内效率下降,功率下降,而要维持转速不变,进汽量就要增大。这样就会造成高调门越开越大,直至完全排挤四段抽汽。

小汽轮机使用四段抽汽时,蒸汽在速关阀前几乎没有节流,蒸汽流速相对较低。使用冷再蒸汽后,由于冷再蒸汽通过高调门节流后压力从3.7MPa降到1.1 MPa,门后蒸汽流速较高,加之使用冷再蒸汽时流量大,所以相对于使用四段抽汽,使用冷再蒸汽对速关阀蒸汽滤网的冲击力大。

 蒸汽通过速关阀蒸汽滤网通至主阀蝶前的腔室,由于速关阀蒸汽滤网是圆筒型,四周均匀进汽,这样阀杆沿径向四周的压力基本一致,阀杆不会偏斜和弯曲。我公司2009年由于原速关阀蒸汽滤网的强度设计偏小;长时间运行导致速关阀蒸汽滤网破损,大量碎片进入小机缸体,严重威胁机组稳定运行,将两台小机速关阀蒸汽滤网拆除。由于蒸汽没有了速关阀蒸汽滤网束缚,直接冲击在阀杆和主阀碟上,必然会在阀杆上产生一个沿径向方向的扭矩。从而导致油缸内与阀杆相连的活塞盘产生偏斜,活塞盘与活塞密封面之间产生张口,速关油漏油量增大,油压降低。

小汽轮机使用四段抽汽时,阀杆在弹簧作用力、速关油作下处于一种平衡状态:

                        F + △P x S1 + F2 = P2 x S2

式中:F为弹簧的作用力;△P为主阀碟前后差压;S1为主阀碟面积;P2 为速关油压力;S2为油缸内活塞盘面积;F2为导向套筒对阀杆的作用力。

小汽轮机在正常调节过程中,当主阀碟前后差压△P发生微小发生变化时,用于定位速关阀全开的导向套筒对阀杆的作用力F2也会相应变化,使阀杆达到一种新的平衡状态。但是当主阀碟前后差压△P增量过大,速关油压就将无法克服弹簧的作用力,弹簧会带动阀杆及活塞盘沿速关阀关闭的方向移动,造成活塞盘与活塞之间的密封面脱开, 速关油迅速被泄掉,阀门关闭。

四、治理措施

速关阀(图9)是小汽轮机与蒸汽管路之间的主要关闭机构,在紧急状态下切断的汽轮机的进汽, 使机组快速停机,也称为速关阀,由阀体部份和油缸部分组成。在运行过程中,速关阀通过速关油克服弹簧的阻力保持开启。当速关油失压时, 在弹簧的作用力下,油缸内的活塞盘与活塞会脱开,速关油与排油口相通,使速关油瞬间泄去,活塞盘与阀杆、主阀碟被推向关闭位置。

图9(速关阀实物)

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   利用等级检修,解体2号小汽轮机速关阀,加装速关阀进汽滤网(图10),达到稳流作用,防止蒸汽直接吹向速关阀门杆。

   2号机组2021年6月10日启动并网, 6月17日15:00时,2号机组负荷145MW,主汽温度536℃,主蒸汽流量455.8T/h,给水流量508T/h,做小机高调门开启试验,2号小汽轮机高调门开启80%,保持高调门开启40分钟,小汽轮机运行正常,15:40小机高调门关闭后重新开启至75% ,保持高调门开启运行20分钟,小汽轮机运行正常。6月18日11:00时,2号机组负荷117MW,主汽温度529℃,主蒸汽流量431T/h,给水流量407T/h,做小机高调门开启试验,2号小汽轮机高调门开启80%,保持高调门开启120分钟,小汽轮机运行正常。至2022年6月2号机组小汽轮机运行状况良好,未出现速关阀异常关闭现象。 

参考文献[1]应战文晓庆.汽轮机无报警跳机原因分析[J]. 维护与修理, (2011) 02-0022-03

作者简介:张宇,男,吉林省永吉县,本科学历,高级技师、工程师,辽宁东方发电有限公司生技部专责,辽宁省抚顺市东洲区章党街道阜宁北一路,电话:13364239729,邮箱:312703175@qq.com