汽轮机低压缸排污管裂纹分析

(整期优先)网络出版时间:2024-03-04
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汽轮机低压缸排污管裂纹分析

李平

河北大唐国际唐山热电有限责任公司 河北 唐山 063000

摘要:凝汽器真空对机组安全、经济运行至关重要。常见易发生真空泄露部位有,抽真空系统、凝结水负压系统、低加系统、轴封系统、疏水系统、小机排汽系统以及凝汽器本体等部位。某发电公司300WM亚临界机组,低压缸轴承座排污管在凝汽器内断裂,引起机组真空泄漏,凝结水含油水质下降。本篇介绍了检修现场处理方法。并对同类型机组凝汽器内排污管布置,提出了改进措施,可供其他电厂参考,避免类似事故发生,诱发机组非停。同时为机组真空严密性排查,提供了新的方向。

关键词:汽轮机;低压缸;排污管;真空;非停

0 引言

某热电公司2号机组为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司设计制造,300WM亚临界、中间再热、双缸两排汽、单轴、单抽供热式汽轮机。21年3月水质化验时,发现凝结水内含油水质下降,同年9月做真空严密性试验,泄漏率550pa/min,真空查漏发现3瓦轴封处存在漏点。9月末对该机组低压缸进行解体检修,发现轴承座排污管弯头裂纹。

1 检修过程

2021年9月29日解体低压外缸后,依据机组状况首先对低压缸前、后轴封供、回汽管道弯头和焊口进行了排查,未发现断裂、裂纹和漏汽冲刷等漏点。进一步扩大检查范围,排查低压缸内其他管束时发现,3瓦轴承箱排污管弯头存在贯穿性的裂纹。裂纹长约150mm,距3瓦轴承箱洼窝对空口约1.5米。排污管另一侧由下方凝汽器北侧穿出延伸至-4米,对空敞口。

排污管的设计作用是将轴承箱凹窝内,轴封漏汽凝结的水和轴承箱油挡处的渗油,经排污管排放至-4米地坑。裂纹正好处在低压缸内,管道两头对空,裂纹处长期处在凝汽器负压环境中,不断的将轴承箱凹窝内油污、积水、空气等吸入低压缸,进入凝汽器汽侧,影响机组真空和凝结水水质。

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2 原因分析

哈汽300WM机组低压缸两侧轴承箱设有排污凹窝和排污管。由于设计和安装原因。两侧排污管在3、4瓦凹窝处穿入低压缸,在低压缸内交汇成一根管后,经凝汽器北侧穿出,一直延伸至-4米[1]。排污管直径φ32mm,整个段在凝汽器内长达20多米,且支撑不良。安装时拐弯处还采用了弯管的方式跑管,并未采用焊接弯头的方式[2]。机组长期运行中,排污管受低压缸排汽气流影响,在低压缸内晃动,由于弯管处强度较弱,且靠近管道上出口焊接死点,容易引起应力集中,最终导致了疲劳硬折和贯穿式裂纹。凝汽器汽侧通过排污管与大气相同,同时吸入了凹窝内油档渗漏的油污等杂质,影响了机组真空和凝结水水质。

3 检修处理方法

明确漏点后对3瓦处排污管裂纹弯头进行了更换。同时对低压缸内排污管其他弯头进行了着色探伤,未发现异常。更换破损弯头后,利用低压缸内管束布置结构,对排污管段进行了支架加固,减小其受气流冲刷时的晃动。更换完毕,对排污管进行了灌水实验,排污管排水顺畅无漏点,验收合格。

机组检修结束后,对低压缸进行真空严密性实验,机组真空泄漏率188pa/min合格,恢复至机组之前水平。

4 后续改进意见

低压缸两端轴承座排污槽,可以收集轴承油挡渗漏油和低压缸轴端漏汽凝结水,并通过排污管排放。此次检修缺陷处理,为同类机组真空查漏工作,在真空系统、凝结水负压系统、低加系统、轴封系统、疏水系统、小机排汽系统以及凝汽器本体外,又多增加了一个方向。通过查资料发现其他厂也发生过类似事故,甚至因此发生过非停事故。为避免同类型机组发生类似事件,设计了以下 3 种方案供选择

4.1 方案1

若机组正在运行中突然发生真空下降,并伴随着低压缸外壁有明显温度升高,可初步判断,低压缸外壁温度升高一侧,发生了真空泄露。紧急状况下,可考虑将轴承座排污槽的排污口进行封堵,避免发生因真空泄露导致掉机现象。封堵材料选用上,封堵排污管,可选用略大于管径的耐高温橡胶球或大块棉布;封堵凹窝排污口,可选用稍大的铁板加587密封胶。封堵后,定期对轴承座排污槽进行检查,并清理槽中聚集的油污,直至下次检修处理。

4.2 方案2

将低压缸轴承座排污管布置在凝汽器外,从根本上消除排污管对真空泄漏的影响。虽然这种方式可以从根本上解决问题,但对于已投产的机组,将低压缸轴承座排污管完全布置在凝汽器外,难度较大,可行性较低。

4.3方案3

改变轴承座排污管布置。各轴承座排污管在凝汽器内,不再交汇成单管,而是单独从凝汽器喉部引出。取消横向悬空管段,缩短排污管在凝汽器内的长度。同时顺着凝汽器壁面固定安装,增加固定支架,避开低压缸排汽、减温水的冲刷。或者依据现有管束布置,增加固定支点。这样既可减小工作量,又可避免排污管因晃动低压缸内引发断裂。同时将轴承座排污管检查,列为揭缸检修的一项,完善检修计划。

5 结束语

通过对该热电厂 300 MW 机组低压缸承座排污管缺陷处理,改变排污管在低压缸内的布置方式、增加固定点或紧急状况直接对排污管进行封堵,可以消除排污管在低压缸内部断裂对机组真空的影响。该经验可供其他机组参考,避免因排污管断裂导致真空下降、机组非停事故的发生,确保机组的安全经济运行。

6 参考文献

【1】DL5000-2000    电力行业标准《火力发电厂设计技术规程》

【2】DL/T515-2018   电力行业标准《电站弯管》

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