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  • 简介:介绍了利用废甲醇催化生产活性氧化和五水硫酸铜的工艺方法,试验结果表明,最佳工艺条件为:酸浸反应的硫酸浓度为3.6mol/L,用量325mL/100g原料:净化反应的pH控制在5~5.5,温度85℃。该方法具有工艺简单、操作方便、产品质量好的特点,并可减少环境污染,变废为宝,具有较好的经济效益。

  • 标签: 催化剂 制备 活性氧化锌 五水硫酸铜 甲醇生产
  • 简介:焦炉气虽然也是煤制气,但含有甲烷,约21%左右。这样对于甲醇合成工艺必须有甲烷转化工序。原来甲烷转化设二段转化法,一段炉、二段炉,后来改甲烷部分氧化法。其催化对总硫的要求特别严,要小于3ppm,(部分氧化法要求宽松些)因此在焦炉气脱硫不仅有湿法,还有干法脱。

  • 标签: 合成工艺 焦炉气 脱硫剂 原料生产 干法 甲醇
  • 简介:莱西化肥厂随着“8·13”尿素工程的上马,形成合成氨120kt/a、粗醇30kt/a和180kt/a尿素的生产规模,受煤质和气量等影响因素,我厂经常出现压差控制不住的局面。2001年7月份采用了“888”脱硫催化替代原栲胶法脱硫,运行至今,不但较好地解决了塔阻力控制不住的问题,而且因“888”脱硫效率高,能脱除有机硫等,延长了甲醇、合成催化的使用寿命,收到了良好的经济效益。

  • 标签: 888脱硫剂 化肥厂 尿素 合成氨
  • 简介:0前言久泰能源科技有限公司是以生产甲醇、二甲醚为主要产品的大型化工能源企业。该公司自主研发的“液相复合酸法催化脱水生产二甲醚”工艺已获得国家专利。其工艺技术达到领先水平,现己形成了年产250kt甲醇、1000kt二甲醚的生产能力,是目前世界上规模最大的二甲醚生产企业。

  • 标签: 甲醇催化剂 常温精脱硫 应用 生产能力 催化脱水 二甲醚
  • 简介:河南省安阳化学集团公司原料气一下间常压脱硫,承担着老区合成氨、甲醇、甲胺三系统的脱硫任务,煤气量达90000m^3/h。三系统脱硫液共同循环使用。

  • 标签: 循环使用 脱硫剂 减排 节能 常压脱硫 集团公司
  • 简介:本文介绍了活性碳脱硫工艺在河北石家庄正元有限公司合成氨联产甲醇生产的应用情况,很好地起到了保护甲醇催化,延长催化使用寿命的目的。

  • 标签: 精脱硫 活性炭 甲醇 合成氨
  • 简介:0前言微量硫对甲醇、甲烷化、氨合成催化的中毒及对脱碳溶剂、铜洗溶液、设备腐蚀与尿素安全生产等的危害是长期制约合成氨生产的瓶颈。大量的研究与实践表明:在合成氨生产中原料气必须进行脱硫,即总硫〈0.1×10^-6,才能实现长周期的高产、稳产。

  • 标签: 常温精脱硫 脱硫技术 甲醇 煤化工 合成氨生产 氮肥
  • 简介:介绍了常温脱硫(ATFSR)新技术的特点、外国公司的测定结果及新技术在保护氨合成催化、甲醇催化与在DMF、TDI生产中保护PSA-高效CO吸附的重要工业应用实例。

  • 标签: 常温精脱硫催化剂 测定 工业应用 新工艺 特点
  • 简介:我中心开发的以JTL-1(即“夹心饼”工艺)、JTL-4、JTL-5三种脱硫工艺为核心的常温脱硫新技术,经10多年,600多套联醇、单醇装置的应用,已经取得巨大的工业应用效果,发表20多篇论文,获得中国专利17项。本文介绍联醇、单醇生产中的脱硫技术、甲醇催化的使用效果(寿命、生产强度)及其与国外先进水平的差距和应对措施。

  • 标签: 脱硫技术 生产强度 单醇 联醇 精脱硫工艺 工业应用
  • 简介:中小氮肥厂联产甲醇是中国独创的新工艺,1993年以前,干法脱硫技术落后,联醇催化寿命低下,仅为2~3个月,导致这一新工艺的特点不显著。表5数据说明:经过10多年常温脱硫新技术的应用(加上均型内件的配套使用),保护甲醇催化所取得的业绩最为成功,大大出乎原来的预期目标,单塔联醇催化的寿命与生产强度都提高了10倍左右,使联产甲醇新工艺的优势得到充分发挥,对中小氮肥厂提高经济效益与竞争力均起了十分重要的作用。与国际先进水平相比,虽然还有一定差距,但随着其它净化技术(脱油、脱氯等)的进步与操作,自控等水平的提高,可望在不久的将来接近或赶上国际先进水平。

  • 标签: 常温精脱硫 国际先进水平 中小氮肥厂 干法脱硫技术 联产甲醇 1993年
  • 简介:1引言1.1工艺特点湿法脱硫工艺是从气体中脱除H2S等硫化物方法中常用的一种技术,和千法脱硫相比它常用于气体的粗脱硫。在湿法脱硫工艺中,湿式氧化法工艺属化学法,由于它使用含氧载体的溶液将气相中的H2S氧化为单质硫而除去,因此人们也称它为直接转化法。和其它物化和物理湿法脱硫工艺相比,

  • 标签: 氧化脱硫工艺 湿式氧化法 再生技术 湿法脱硫工艺 直接转化法 工艺特点
  • 简介:湖北三宁公司氮肥厂现有9万t合成氮生产能力。半水煤气脱硫采用氨水液相催化法脱硫法,催化原来使用的PDS+MSQ,脱硫效果不理想,出口H2S基本上在0.12g/m^3(标态)以上,对全厂生产系统带来了较大影响,特别是甲醇触媒寿命短,碳化化肥结品细,水份超

  • 标签: 脱硫催化剂 氮肥行业 合成氮工艺 甲醇 触媒
  • 简介:(2)中国BOC公司下属多个公司生产食品CO2,西安BOC公司在建厂初期采用的原装进口脱硫是特种氧化铁与粉状活性炭的混合物,经过一段时间的实际运行,产品送往化学工业部气体质量监督检验中心监测,发现氧硫化碳超标,结果为1.1×10^-6,总硫高达1.4×10^-6,严重制约生产的正常运行。同年7月,经和BOC中国技术顾问商讨,决定采用国内某研究所的技术工艺:氧化铁+水解氧化,运行2个月后发现产品有异味,影响饮料食品级客户的供应。

  • 标签: 技术工艺 食品级 CO2 常温精脱硫 催化剂 质量监督检验中心
  • 简介:我公司单醇系统于1997年投产,其生产能力为3万吨/年,生产流程为:以煤为原料经煤气发生炉制得水煤气,水煤气经过栲胶脱硫,压缩机一、二段压缩至2.0MPa,进入变换、水洗脱碳、脱硫工序,净化后的气体经压缩机三段压缩至5.0MP进入合成工序合成甲醇。其中,水洗气中总硫含量高达30mg/m^3,而单醇合成塔中铜系催化C302使用时要求总硫含量<0.1mg/m^3,否则很容易引起中毒,严重缩短催化的使用寿命。因此,微量硫的脱除成为单醇系统正常运行的关键问题。为此,我厂采用了湖北省化学研究所开发的JTL-1常温脱硫工艺对水洗气进行处理,以保护甲醇合成催化,既可防止硫中毒,又可防止硫进入系统造成对设备的腐蚀。此工艺在我公司单醇系统投运三年多来的实践证明:该工艺脱硫效果好,运行稳定,出口总硫始终控制在0.1mg/m^3以下,为单醇系统的稳定、高产、长周期运行,延长甲醇合成催化的使用期奠定了重要的基础。

  • 标签: 甲醇系统 JTL-1精脱硫剂 应用 甲醇
  • 简介:本文介绍了近30年来我国开发的原料气净化技术中脱硫催化的性能,型号,使用条件,以及对应的各种工艺。还介绍了新一代钛基加氢催化的性能和工业应用状况。

  • 标签: 精脱硫 催化刺 工艺 钛基加氢催化剂
  • 简介:通过对我厂试用“栲胶+888”双催化法进行半水煤气脱硫的情况进行总结,提出该方法应用的优缺点。

  • 标签: 栲胶 888 双催化剂 半水煤气脱硫