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10 个结果
  • 简介:火力发电厂亚临界锅炉的末级过热器进口集箱的12Cr1MoVG钢厚大径管焊缝出现深层裂纹。结合对该焊接接头的光谱分析、硬度测试和金相检测等现场检查结果,对焊接裂纹的成因进行了分析。12Cr1MoVG钢具有一定的焊接冷、热裂纹倾向,裂纹产生与焊接工艺执行不当致使组织硬度偏高、残余应力的释放以及氢的逸出不够充分等综合因素有关。12Cr1MoVG钢厚大径管焊缝易产生焊接裂纹,要保证此类接头焊接质量须严格执行焊接和焊后热处理工艺。通过改进焊前预热、焊接操作和焊后热处理,重焊部位安全运行时间已超过8000h,证明处理措施得当。此外,该失效案例还可为同类焊接接头裂纹预防和补救提供借鉴。

  • 标签: 12CR1MOVG 厚壁管 焊接裂纹 预防改进
  • 简介:某变换气分离器设备上小口径厚接管内壁需堆焊一层5mm厚的OCr18Ni10Ti复合材料作耐蚀层,由于接管直径小,一般的焊接工艺不能满足产品的技术要求。本文采用自制工装和工艺环引弧,并选择焊条电弧焊进行多层堆焊,焊后堆焊层性能完全达到技术要求,为公司生产同类设备的堆焊技术提供了可靠的参考依据。

  • 标签: 小口径 接管 内壁 堆焊
  • 简介:本文通过对汽轮发电机缸体因故泄漏而被迫停机后的冷焊修复实例,进一步验证了在铸铁冷焊中,要巧妙运用冷焊工艺要点。同时,严格控制熔合比和防范弧坑热裂纹的产生,是确保修复成功的关键。

  • 标签: 异种材料 厚壁铸铁 厚壁铸钢 冷焊 修复
  • 简介:针对吹气法制备的高孔隙率闭孔泡沫铝,通过实验和有限元分析研究泡材料性能对其压缩性能的影响。向添加陶瓷颗粒的A356合金熔体中吹气发泡制备实验样品并进行单向压缩。通过光学显微镜和扫描电镜观察泡的微观组织和断口组织。结果表明,泡中存在的颗粒团聚、孔洞等缺陷和氧化膜削弱了其性能,因此,泡沫材料的性能与原材料性能有很大差别。基于原材料性能和实体材料性能的实验结果,对泡沫铝理想三维结构进行有限元分析。材料的平台应力与泡沫材料的屈服强度成正比。有限元模拟结果稍高于实验结果,其部分原因是将实体材料性能看做泡材料性能导致的。

  • 标签: 泡沫铝 泡沫材料性能 单向压缩性能 有限元分析
  • 简介:在室温下采用透射电子显微镜中汇聚的电子束辐照多碳纳米管。结果表明,在能量为100keV的电子束辐照下除了碳纳米管管壁有一些弯曲外没有其他结构被破坏;当电子能量增加到200keV时,纳米管有明显的损伤,可以观察到纳米管的无定型化、纳米管外壁的凹坑和缺口。200keV的电子束辐照还能形成碳洋葱和2根多纳米管的焊接。多碳纳米管的离位阀能为83~110keV。能量超过阀能的电子束可以很轻易地损伤纳米管而低于阀能的电子束则很难损坏纳米管,其损伤机理为溅射和原子离位。

  • 标签: 多壁碳纳米管 电子束辐照 形貌 损伤机理
  • 简介:对于厚钢管在3LPE/FBE涂敷时应充分注意中频预热温度和生产速度恰当的匹配问题。由于中频的加热渗透深度问题,使用远红外测温仪测量温度时所测量的只是钢管表面温度,而不是钢管的真实管体温度,当生产速度过快时,大量热量被没有被加热的部分经热传导吸收过去,那么钢管在进入水冷段的温度不能保证涂层的充分固化,势必降低涂层与钢管表面的附着力,最终出现,防腐层失效。

  • 标签: 中频加热 频率 渗透深度 固化段 居里点温度
  • 简介:本文通过对φ419×70,10CrMo910厚管焊接、热处理工艺与焊接接头性能进行分析,确定在焊接、热处理过程中合理的焊接工艺、热处理工艺对焊接接头质量及高温抗蠕变性能的影响,对提高此种管子的运行寿命有一定的意义,并有针对性地提出合理的焊接、热处理工艺及在焊接过程中易产生缺陷的防范性措施。

  • 标签: 预热 应力 焊接线能量 焊后热处理规范 接头组织
  • 简介:管道厚TEM检测方法与常规开挖抽检技术和管道内检测技术相比,具有在地面检测、不需开挖、不破坏管道、效率高等特点,适用于管道内检测和其它无损检测手段不便实施的场合。文中结合大庆油田管道完整性评价的实践,叙述了方法简介、检测方案、应用实例和验证结果。

  • 标签: 管道 壁厚 TEM 无损检测 应用实例
  • 简介:为了揭示冷却速度对铝硅合金中β相的大小及分布的影响,研究其凝固过程中的自退火效应,设计了一套实验装置并进行实验。对铝硅合金试样的不同厚部位中的β相特征进行研究。研究发现,其颗粒的尺寸分布符合对数正态分布。为了研究不同厚处以及不同冷却条件下的性能,还进行了布氏硬度实验。实验表明,试样在水中冷却时其硬度比在空气中冷却时更均匀,并且其平均硬度更高。

  • 标签: Β相 铝硅合金 自退火效应 布氏硬度