简介:摘要:更换抽油机皮带是采油工经常性基本技能操作,目前更换皮带操作需三人将电机滑轨螺丝全部卸松、取旧换新、调整四点一线,费时、费力还易发生伤人事故。为使更换抽油机井皮带更安全、更快捷、预防事故,特研制一种抽油机井更换皮带便捷器,更换皮带时不用任何工具,一人便可独立操作,随时调整皮带松紧度,延长皮带使用寿命,可重复利用同型号旧皮带,且电机四点一线不变,一人5-6分钟便可完成操作。投资少、见效大、还能减少安全事故。以一个作业区为例,每口井减少停井时间20分钟左右,提高了油井开井时率,全年可增产50吨。年节约皮带成本10万元左右。节省劳动力。
简介:摘要:游梁式抽油机做为油田开发的主要采油设备,近几年来国内外围绕游梁式抽油机自动化研制开发方面做了大量工作。长庆油田机械厂制造的第二代数字化抽油机实施了调平衡、冲次的自动化操作,以及其在井场数字化方面的推进最大限度地降低一线员工的劳动强度和减少一线员工的用工总量,使井场设备达到无人值守。抽油机碰泵是六小措施中的主要一项措施,它对油井的正常生产起到很重要的作用。常规碰泵措施工序繁琐且存在一定的安全隐患,针对这一问题,本论文通过对自动碰泵装置的的结构特点及工作原理介绍,阐述了如何通过对长庆机械总厂生产的游梁式抽油机进行局部改造实现自动碰泵操作的目的。
简介:摘要油田生产中抽油机平衡调整方法较多,每种方法的调整效果不同。分析了评价抽油机平衡的3个基本准则,指出3个评价标准均可通过提取抽油机单冲程功率曲线中的信息获得。对抽油机调平衡后,使其同时满足3个基本准则时,可认为抽油机处于理想的平衡状态。现场试验测试和数据分析表明采用准则二中的功率法调平衡后,抽油机可同时满足准则一和准则二,并接近准则三的要求,可实现抽油机平衡调节。
简介:摘 要:机械设备是企业生产的物质基础 ,是企业发展水平与现代化程度的主要标志。设备管理是实现安全生产和环境保护的前提 ,是降低管理成本、提高企业经济效益的重要途径。抽油机井是依靠抽油机和井下有杆泵将油从地层采到地面的油井。抽油机井按照抽油杆分类为:普通钢杆井、高强度杆井、玻璃钢杆井、空心杆井、电热杆井、连续杆井及其它杆柱类井。抽油泵由抽油杆带动上下运动,抽吸井内原油,它分为管式泵和杆式泵。管式泵是抽油泵井最常见的一种。抽油机目前油田中的一个重要的设备,具有结构简单,使用可靠 ,操作维护方便,可以在恶劣的条件下长期可靠的工作,在油田的开采中得到了广泛的应用。但是抽油机也有一些常见的故障,掌握这些常见的故障进行分析并掌握处理方法,对延长抽油机井的使用寿命是非常有效的。
简介:摘要油田对抽油机的需求,又向长冲程、低冲次、低悬点载荷、低减速器扭矩发展的趋势;另外在设计适合油田所需的抽油机的同时,一定要考虑抽油机本身主要构件的受力情况,增加构建的可靠性;最后,新型材料的研发和应用也将成为抽油机生产改造的一个不容忽视的因素。本文通过研究油田几种常见游梁抽油机的结构和工作原理,对抽油设备在工作中产生的问题进行总结和分析。并对油田今后采用的抽油机型号和数量进行了预测。
简介:摘要:常规游梁抽油机具有结构简单、可靠性高、维修方便、适应现场工况等优点,在采油机械中占有举足轻重的地位。但是,常规游梁抽油机本身的结构特征决定了它的平衡效果差,曲柄净扭矩脉动大,存在负扭矩、工作效率低和能耗大等缺点。CYJY10-4.2-53HB 型抽油机改造机的虚拟样机,运用 ADAMS 仿真软件对虚拟样机进行运动学仿真、动力学仿真和优化设计试验,测试结果表明,抽油机有功功率下降5.436kW,系统效率提高13.79% ,百米吨液耗电下降0.16kW·h,年节电量4.76×104kW·h,节电率23.55%。改造机消除了负扭矩,降低了峰值扭矩,从而降低了电机的装机容量。