金矿浮选中矿及尾矿再磨工艺改造实践

(整期优先)网络出版时间:2014-09-19
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金矿浮选中矿及尾矿再磨工艺改造实践

宋春丽郝一乐范鹏程徐静

宋春丽SONGChun-li曰郝一乐HAOYi-le曰范鹏程FANPeng-cheng曰徐静XUJing(山东黄金矿业(莱州)有限公司,莱州261400)(ShandongGoldMining(Laizhou)Co.,Ltd.,Laizhou261400,China)

摘要院某金矿浮选系统采用一粗二扫一精工艺流程,根据流程考察结果分析,浮选回收率较低,扫选精矿的粗粒级品位严重偏高。根据某研究院实验结果,浮选系统确定采用一粗、一精、两扫,同时中矿再磨后浮选的工艺流程。

Abstract:Agoldflotationsystemappliesakindoftechnologicalprocess,namely,roughlyselectingonce,scavengingtwiceandpreciselyselectingonce.Accordingtotheanalysisofinvestigationresults,theflotationrecoveryrateislow,andthescavengingconcentratecoarsegradeisextremelyhigh.Accordingtotheexperimentalresultsofaresearchinstitute,thetechnologicalprocessofroughlyselectingonce,preciselyselectingonce,scavengingtwice,andmiddlingflotationafterregrindingisdeterminedbyflotationsystem.

关键词院工艺流程;尾矿分级再磨;精矿品位;药剂制度Keywords:technologicalprocess;tailingsgradeandgrinding;concentrategrade;reagentsystem中图分类号院TU92文献标识码院A文章编号院1006-4311(2014)27-0039-02

0引言某金矿选矿厂,入选矿石来自三个矿区,矿石性质复杂,较难浮选,采用MQY4.57*6.1球磨机和准660旋流器构成一段闭路磨矿。浮选流程为1次粗选、1次精选、2次扫选,产品为金精矿,粗扫选设备为SDF-30圆形浮选机,其中粗选5台、一扫3台、二扫2台,精选设备为3台SDF-10圆形浮选机,浮选药剂制度为:捕收剂采用捕金灵和丁基黄药,用量为100g/t,比例为1:1,起泡剂为11#油,用量为40g/t,药剂添加点为搅拌桶、一扫受矿箱、二扫受矿箱、三扫受矿箱,添加比例为4:2:2:1。

磨浮工艺流程图如图1。

1改造背景1.1目前,某金矿选矿厂浮选系统采用一粗二扫一精工艺流程,根据流程考察结果分析,扫选浮选精矿的粗粒级品位严重偏高,其+150目粒级品位是-150目粒级品位的5倍以上,+150目部分产率在3-6%的情况下,其含有金属量累计26-33%。在以往浮选工艺流程考察中,+150目粒级品位只比-150目粒级品位略高,而产率累计数基本与金属率对应。根据理论及以前的实际生产数据,扫选精矿粗粒级品位严重偏高,现有浮选工艺流程不正常。

1.2通过该金矿尾矿矿物学研究,浮选尾矿金品位为0.23g/t左右,尾矿损失金主要以包裹体和贫连生体存在于尾矿中。连生金和单体金的含量分别为为78.95%和21.05%,同时发现尾矿中载金矿物黄铁矿单体解离度为43.51%,有部分黄铁矿还未解离,需要增加细磨以解决尾矿金流失的问题,根据试验研究及生产实践,加大浮选产率,浮选精矿品位下降幅度较大,现在对外加工,对运输成本影响较大;另外,在精矿产率增加幅度较小的情况下,对选矿回收率影响不大,效果不明显。根据以上实际情况,该金矿对浮选尾矿进行了一系列的回收试验研究,确定采用尾矿分级再磨再选的工艺进行二次回收,进一步提高选矿回收率。

1.3目前入选矿石主要来源于三个矿区,各矿区情况复杂,出矿点多,品位波动大,原矿中硫化矿、氧化矿共存,选矿指标持续下降,需要进行浮选试验确定新的药剂制度。

2改造方案2.1根据该矿与相关科研院所合作的“选矿工艺技术研究”项目的实验结果、流程考察中得知扫选精矿粒级偏粗,对浮选工艺来说不正常,浮选系统确定采用一次粗选、一次精选、两次扫选,同时中矿再磨后浮选的工艺流程。具体为将二系列浮选一扫、二扫精矿合并后,在一系列浮选搅拌桶旁新增4*覫250旋流器组,将中矿进行分级,分级溢流直接打到一系列粗选槽,分级底流量控制在400吨/天左右,用泵输送到原厂房拆迁的3236球磨机(安装在新增4561球磨机北)。同时,将浮选尾矿用泵打到3236球磨机旁新增4*覫660旋流器组进行分级后,分级溢流打到供尾供充填用,分级底流控制在1000吨/天左右,用泵输送到原厂房拆迁的3236球磨机(安装在新增4561球磨机北)。二者合并进行一段闭路再磨,新增两台覫660旋流器,用作磨矿分级,分级溢流打到一系列粗选槽,对一系列5个粗选槽、3个精选槽进行修复改造,用于浮选中矿及尾矿再磨后进行浮选,浮选流程采用一粗、一精工艺流程,浮选精矿输送到二系列精矿泵池,浮选尾矿达到供尾供充填。工艺流程图如图2。

2.2根据本矿出矿点较多,矿石性质复杂多变,对回收率影响较大,某矿和科学院所共同合作对浮选药剂制度进行了广泛的探索,包括各种常规药剂、常规组合药剂及新药剂,并根据实验结果进行了新药剂工业试验,最终确定新药剂制度为捕金灵:Y-98:AT-508=2:2:1组合药剂,总用量为100g/t,药剂添加比例不变,仍为4:2:2:1[1]。

3主要技术经济指标浮选回收率生产实践完成后,经过一年的运行,情况良好,达到了预期的目标,经济指标见表1。

4投资预算投资预算所需材料见表2,详细投资预算见表3。

5预计的经济效益和社会效益浮选尾矿采用旋流器进行分级,运用再磨-再选的工艺进行二次回收,沉砂量控制在400t/d,以得到-200目含量在20%左右的粗粒级产品,这部分分级沉砂的品位为0.50-0.60g/t,用球磨机将这部分物料磨到-200目占50%以上,经过玉粗玉扫域精的选别后,每天可以得到品位为40.00g/t以上的精矿产品2t左右。整个工艺改造总投资为220万元,此系统运行后尾矿品位降低到0.22g/t,每天可回收80g左右金属量[2]。原矿品位2.45g/t,则每天多回收金属量8000伊2.45伊0.61%=120g,精矿金价格按照220元/克,则每天精矿价值为:120伊220=26400元。每天运行成本在12400元(其中电10000元/天左右,人工费用800元/天左右,材料等其它费用1600元/天左右)左右,按年运行330天计算,年效益为330伊(26400-12400)=462(万元)。

6结语某金矿为进一步提高浮选回收率,充分利用现有生产工艺的设备、设施,在保持原有工艺流程的基础上,因地制宜采用浮选中矿及尾矿分级后再磨浮选工艺改造,仅用小的投资就实现预期的目标,相信随着现场实践的进一步完善,其做法为该行业其他同类矿山提供了可借鉴的经验。

参考文献院[1]胡为柏.浮选[M].北京冶金工业出版社,1981.[2]牛桂强.焦家金矿尾矿综合利用的实验研究与生产实践[J].黄金,2009(4):41-42.[3]赵龙.从浮钼尾矿中提取炼铁矿物材料的试验研究[D].西安建筑科技大学,2007.